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desinstaller skynet 2.3.2 de mon Anet A8


jeanlouisquero

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si cela peut aider

 

> M851 Z-1.9
< echo:Z Offset -1.90
> M500
< echo:Settings Stored (498 bytes; crc 24479)
> G30
> M119
< Reporting endstop status
< x_min: open
< y_min: open
< z_min: TRIGGERED
> G28
< X:120.00 Y:143.00 Z:11.90 E:0.00 Count X:12000 Y:14300 Z:4760
> M119
< X:120.00 Y:143.00 Z:11.90 E:0.00 Count X:12000 Y:14300 Z:4760
< Reporting endstop status
< x_min: open
< y_min: open
< z_min: open
< X:-33.00 Y:-10.00 Z:11.90 E:0.00 Count X:-3300 Y:-1000 Z:4760
< X:120.00 Y:143.00 Z:11.90 E:0.00 Count X:12000 Y:14300 Z:4760

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les fins de course dans configuration.h

 X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -10

Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -33

Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0

et // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.          bizarre c'est l'inverse
#define X_MIN_POS -33
#define Y_MIN_POS -10
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 240

ceci dit après avoir 1fois et 2 fois testé sn04-n s'allume au contact mais le chariot remonte à Z10, redescend et la tête s'enfonce dans le plateau

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j'ai fait cette manip au moins 20 fois avec ce résultat

le Z est à 10.09???

maintenant elle imprime

reste à régler le problème du centre voir plus bas

 

> M851 Z0
< echo:Z Offset 0.00
> G28
< X:135.00 Y:135.00 Z:10.00 E:0.00 Count X:13500 Y:13500 Z:4000
> G1 X110 Y110
> G92 Z0
< X:110.00 Y:110.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:11000 Y:11000 Z:0
> G92 Z0
< X:110.00 Y:110.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:11000 Y:11000 Z:0
> G30 X110 Y110
< Bed X: 110.00 Y: 110.00 Z: 0.02
< X:145.00 Y:155.00 Z:10.00 E:0.00 Count X:14500 Y:15500 Z:4000
> M851 Z0
< echo:Z Offset 0.00
> G28
< X:135.00 Y:135.00 Z:10.00 E:0.00 Count X:13500 Y:13500 Z:4000
> G1 X110 Y110
> M211 S0
< echo:Soft endstops: Off  Min: X-35.00 Y-45.00 Z0.00  Max: X220.00 Y220.00 Z240.00
> M851 Z-0.09
< echo:Z Offset -0.09
> M500
< echo:Settings Stored (498 bytes; crc 35986)
> M211 S1
< echo:Soft endstops: On   Min: X-35.00 Y-45.00 Z0.00  Max: X220.00 Y220.00 Z240.00
> G28
< X:135.00 Y:135.00 Z:10.09 E:0.00 Count X:13500 Y:13500 Z:4036

 

voilà pendant l'impression

> G28
< X:135.00 Y:135.00 Z:10.09 E:0.00 Count X:13500 Y:13500 Z:4036
< X:-35.00 Y:-45.00 Z:10.09 E:0.00 Count X:-3500 Y:-4500 Z:4036
< X:135.00 Y:135.00 Z:10.09 E:0.00 Count X:13500 Y:13500 Z:4036
< Bilinear Leveling Grid:
<       0      1      2
<  0 +0.417 -0.112 -0.563
<  1 +0.465 -0.012 -0.475
<  2 +0.660 +0.223 -0.225
< X:214.00 Y:195.00 Z:10.32 E:0.00 Count X:21400 Y:19500 Z:4036
< X:214.00 Y:195.00 Z:15.00 E:0.00 Count X:21400 Y:19500 Z:4038
< Error:No Line Number with checksum, Last Line: 13
< X:214.00 Y:195.00 Z:15.00 E:0.00 Count X:21400 Y:19500 Z:4198

la tête est remontée de quelques mm et fait du filament error: no line ??

un grand merci pour ton aide

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j'ai mesuré la distance entre la buse et le centre du capteur ce qui donne

 

ligne 688 #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -36// X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -40// Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]

j'ai modifié et

 

plus rien ne fonctionne la tête va au endstop X et descend  et ne s’arrête pas et entre en collision avec le plateau

alors qu'hier la tete venait en X 143 et Y 125 que le capteur fonctionnait

je n' y comprend plus rien

peux tu donner les références ligne etc que tu as modifiée

Le 22/10/2017 at 11:27, Didier3D a dit :

J'ai vérifié et modifier dans le fichier configuration.h les paramètres pour le plateau de mon anet A6, pré-corriger les valeurs de décallage des offsets XY des distances entre la tête de la buse et la pointe du capteur. (ceci pour determiner le point zéro du centre du plateau)

Modifier l'offset de l'espace Z entre pointe du capteur et tête de buse.

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j'ai démonté la buse
j'ai nettoyé la buse, le corps de chauffe fait chauffer chaque élément séparément baissé la température rien ni fait
connexions vérifiées

vérifié marlin
une idée du pourquoi?

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  • 2 weeks later...
Le 12/10/2017 at 15:31, jeanlouisquero a dit :

merci

rien à faire avrdudess ne fonctionne pas

impossible de trouver le mcu

ni la dll libusb.dll

tiens je te joins le avrdudess avec libusb.dll intégré , tu decompresse et tu clique sur avrdudess.exe et c good

avrdudess.rar

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  • 2 weeks later...

je suis sur Marlin 1.1.6 maintenant

avec anycubic comme plateau (je pense que j'aurai mieux fait de garder mon plateau)

mauvais accroche

en cours la pièce décroche

en ce qui concerne le thermal runaway et comme m'a dit un commentateur : 

"Si tu avais configuré l'interface en français du firmware tu aurais le message "Emballement Therm."

Il s'agit donc d'un problème de température soit au niveau de la buse soit au niveau du plateau.'

mais j'avais traduit merci à lui.

en fait c'est la thermistance du bloc de chauffage qui sort du logement et qui provoque ce phénomène.

à part cela tout va bien

cette machine a fonctionné pendant un an sans problème, le fait d'avoir installé un palpeur boum galère

enfin un grand merci  de votre aide

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