Morganne46 Posté(e) Janvier 7, 2023 Posté(e) Janvier 7, 2023 (modifié) Bon, j'arrivé à imprimé tranquillement avec Klipper jusqu'à avant hier, j'ai fais la mise à jours via Kiauh, tout est correcte mais je reçois sans cesse ce message dès que je lance une impression. Klipper reports: SHUTDOWN TMC 'extruder' reports error: DRV_STATUS: 40140060 s2vsb=1(LowSideShort_B!) ola=1(OpenLoad_A!) cs_actual=20 stealth=1 Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown Je joint mon fichier printer.cfg mcu(stm32f103xe) Version: v0.11.0-41-g9b60daf6 Charge: 0.01, Eveillé: 0.00, Frequence: 72 MHz, 1 Host(armv7l, 32bit) Version: v0.11.0-57-gcbc17a7c OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Distribution: MainsailOS 1.0.0 (bullseye) Charge: 0.1, Mémoire: 233.0 MB / 3.6 GB, Température: 37°C wlan0 (192.168.144.11) : Bande passante: 3.9 kB/s , Reçu: 439.0 kB , Transmis: 3.3 MB Citation # This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH SKR mini # E3 v2.0. To use this config, the firmware should be compiled for the # STM32F103 with a "28KiB bootloader" and USB communication. Also, # select "Enable extra low-level configuration options" and configure # "GPIO pins to set at micro-controller startup" to "!PA14". # The "make flash" command does not work on the SKR mini E3. Instead, # after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a # file named "firmware.bin" on an SD card and then restart the SKR # mini E3 with that SD card. # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. [include mainsail.cfg] ############################ #ARCS ############################ [gcode_arcs] resolution: 0.2 ############################ #Evite les pinces du plateau ############################ [bed_screws] screw1:14,53 screw2:189,234 screw3:189,53 screw4:14,234 ############################ #Configuration ############################ [stepper_x] step_pin: PB13 dir_pin: !PB12 enable_pin: !PB14 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC0 position_endstop: 0 position_max: 235 homing_speed: 50 [tmc2209 stepper_x] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 0 run_current: 0.580 stealthchop_threshold: 999999 [stepper_y] step_pin: PB10 dir_pin: !PB2 enable_pin: !PB11 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: ^PC1 position_endstop: 0 position_max: 235 homing_speed: 50 [tmc2209 stepper_y] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 2 run_current: 0.580 stealthchop_threshold: 999999 [stepper_z] step_pin: PB0 dir_pin: PC5 enable_pin: !PB1 microsteps: 128 #12 par defaut/128 pour BTT SKR MINI E3 V2 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #position_endstop: 0.0 position_max: 250 position_min: -6.0 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 1 interpolate: false run_current: 0.580 stealthchop_threshold: 999999 [extruder] max_extrude_only_distance: 1000.0 step_pin: PB3 dir_pin: PB4 enable_pin: !PD2 microsteps: 16 rotation_distance: 3.433 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA0 min_temp: 0 max_temp: 250 control: pid pid_Kp: 21.527 pid_Ki: 1.063 pid_Kd: 108.982 Pressure_advance: 0.8 [tmc2209 extruder] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 3 run_current: 0.650 stealthchop_threshold: 999999 [heater_bed] heater_pin: PC9 sensor_type: ATC Semitec 104GT-2 sensor_pin: PC3 min_temp: 0 max_temp: 130 control: pid pid_Kp: 54.027 pid_Ki: 0.770 pid_Kd: 948.182 [heater_fan heatbreak_cooling_fan] pin: PC7 [fan] pin: PC6 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f103xe_12345-if00 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 ############################ #Ecran MarlinMode BTT E3V2 ############################ [static_digital_output usb_pullup_enable] pins: !PA14 [board_pins] aliases: EXP1_1=PB5, EXP1_3=PA9, EXP1_5=PA10, EXP1_7=PB8, EXP1_9=<GND>, EXP1_2=PA15, EXP1_4=<RST>, EXP1_6=PB9, EXP1_8=PB15, EXP1_10=<5V>, [display] lcd_type: emulated_st7920 en_pin: EXP1_7 spi_software_sclk_pin: EXP1_6 spi_software_mosi_pin: EXP1_8 spi_software_miso_pin: PA3 encoder_pins: ^EXP1_5, ^EXP1_3 click_pin: ^!EXP1_2 # See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays. ############################ #BLtouch ############################ [bltouch] sensor_pin: ^PC2 control_pin: PA1 pin_up_touch_mode_reports_triggered: False x_offset: -52 y_offset: -18 #z_offset: 0.0 pin_move_time: 0.4 samples: 3 ############################ #Safe Z-Home ############################ [safe_z_home] home_xy_position: 163,136 #les coordonées du centre du plateau speed: 80 # la vitesse de déplacement z_hop: 10 # la hauteur de déplacement en Z avant de 'toucher'. il faut que la distance soit suffisante pour que le pin déployé ne traine pas par terre z_hop_speed: 13 # la vitesse de déplacement ############################ #BEDMESH ############################ [bed_mesh] speed: 80 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 13, 13 #!!min and max co-ords are based on the probes location not the nozzle!! mesh_max: 108, 134 #needs to be calibrated for your individual printer probe_count: 5,5 relative_reference_index: 12 #this is the number of probing points on X then Y axis mesh_pps: 2,2 fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 ############################ #Detecteur de filament ############################ [filament_motion_sensor btt_smartie] detection_length: 7.0 extruder: extruder switch_pin: !PC15 runout_gcode: FILAMENT_RUNOUT #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 31.891 #*# pid_ki = 3.322 #*# pid_kd = 76.539 #*# #*# [heater_bed] #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 1.110 #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.291667, -0.330833, -0.346667 #*# -0.125000, -0.192500, -0.227500 #*# -0.147500, -0.222500, -0.255000 #*# x_count = 3 #*# y_count = 3 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = lagrange #*# tension = 0.2 #*# min_x = 13.0 #*# max_x = 108.0 #*# min_y = 13.0 #*# max_y = 134.0 Modifié (le) Janvier 7, 2023 par Morganne46
fran6p Posté(e) Janvier 8, 2023 Posté(e) Janvier 8, 2023 (modifié) Un problème dans la déclaration des TMC ? Les quatre section de déclaration de tes [tmc_2209 …] sont pratiquement semblables (hormis évidemment le chainage UART (X->0, Y->2, Z->1, Extrudeur->3), par contre celui du Z tu n'utilises pas l'interpolation (interpolate: false). Essaie en désactivant cette ligne, redémarre Klipper et vois ce qu'il en est. Modifié (le) Janvier 8, 2023 par fran6p 1
Morganne46 Posté(e) Janvier 8, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 8, 2023 (modifié) @fran6p J'ai désactivé la ligne interpolate en True ça ne change rien, j'ai toujours ce message, je lance l'impression, ma tête ce colle pour faire ça ligne de purge et s'arrête avec ce message, je n'ai rien toucher par rapport à avant c'est bien ça que je ne comprend pas du tout. TMC 'extruder' reports error: DRV_STATUS: 40140060 s2vsb=1(LowSideShort_B!) ola=1(OpenLoad_A!) cs_actual=20 stealth=1 Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Printer is shutdown klippy.txt Modifié (le) Janvier 8, 2023 par Morganne46
fran6p Posté(e) Janvier 8, 2023 Posté(e) Janvier 8, 2023 (modifié) Pourtant le message d'erreur est explicite : «TMC 'extruder' reports error» Plutôt que mettre interpolate à true, mets un dièse en début de ligne. La documentation de référence des pilotes TMC de Klipper indique que l'erreur «lowsideshort» peut être liée à (traduction méthode LaRache ) et un gros coup de main de DeepL ) : Citation Le TMC signale une erreur : ... ShortToGND OR LowSideShort Ceci indique que le pilote s'est désactivé parce qu'il a détecté un courant très élevé passant par le pilote. Cela peut indiquer un fil lâche ou court-circuité vers le moteur pas à pas ou dans le moteur pas à pas lui-même. Cette erreur peut également se produire si vous utilisez le mode stealthChop et que le pilote TMC n'est pas en mesure de prédire avec précision la charge mécanique du moteur. (Si le pilote fait une mauvaise prédiction, il peut envoyer trop de courant dans le moteur et déclencher sa propre détection de surintensité). Pour tester cela, désactivez le mode stealthChop et vérifiez si les erreurs continuent à se produire. Essaie d'abord la solution de désactiver le mode stealthChop puis sinon vérifié que le câblage n'a pas été modifié à «l'insu de ton plein gré» Modifié (le) Janvier 8, 2023 par fran6p 1
Morganne46 Posté(e) Janvier 8, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 8, 2023 J'ai carrément supprimé la ligne, et l'imprimante est prête à partir désormais, par contre mon extrudeur tourne à peine et fais un bruit de claquement asser fort, j'ai l'impression qu'il veut tiré le filament, mais qu'il à pas asser de force, j'ai mis pourtant le bon ratio comme le donne Bigtreetech, aurais je claquer un Drivers TMC ?
fran6p Posté(e) Janvier 8, 2023 Posté(e) Janvier 8, 2023 il y a 2 minutes, Morganne46 a dit : aurais je claquer un Drivers TMC ? Normalement ils sont munis de sécurités qui les désactivent au cas où. Pour en claquer un, le moyen le plus fiable est de le monter à l'envers sur la carte As-tu essayé de désactiver le stealthChop (supprimer ou mettre en commentaire (stealthchop_threshold: 999999 ) du TMC2009 extruder ? 1
Morganne46 Posté(e) Janvier 8, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 8, 2023 @fran6p [tmc2209 extruder] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 3 run_current: 0.650 #stealthchop_threshold: 999999 L'imprimante démarre bien et lance l'impression, mais ça fait un bruit de folie, je suis obligé de pousser le filament à la main pour arrêté le massacre. Extrudeur Bigtreetech H2 Revo 2S Vidéo:https://www.youtube.com/shorts/k3FfZGkZWo8
Solution fran6p Posté(e) Janvier 8, 2023 Solution Posté(e) Janvier 8, 2023 (modifié) Tu ne rencontrerais pas un colmatage (bouchage) de la tête ? As-tu vérifié la connexion de la prise sur le moteur de l'extrudeur? ATTENTION: à ne faire (connexion / déconnexion du câble) que machine éteinte sinon fort risque que le pilote apprécie très moyennement (second moyen de claquer un pilote après l'inversion de montage sur la carte). Modifié (le) Janvier 8, 2023 par fran6p 1
Morganne46 Posté(e) Janvier 8, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 8, 2023 @fran6p Hé bien la je ne comprend pas, j'ai inversé ma fiche de l'extrudeur (qui fonctionnait avant) et ça fonctionne, j'en ais profité pour re flasher la carte mère avec un nouveau Klipper 1
Messages recommandés
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compteSe connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant