fred5976 Posté(e) Juin 9 Posté(e) Juin 9 Bonjour tous, Je viens vous partager mes premières impressions sur cette machine. D'abord la génèse. Après mes premiers pas avec une delta de la même marque, j'ai basculé sur une P802 de chez zonestar, puis U20 de chez Alfawise, puis X5SA, X5SA-2E et XY2-PRO de chez Tronxy. Je passe les heures passées à bidouiller et améliorer pour obtenir des prints corrects. Est ce l'age, le manque de temps, ou autre, mais voilà. Au boulot, on a une K2plus combo, j'ai des collègues qui sont sur Bambu lab avec AMS, mais n'ayant pas les fonds nécessaires même pour un K1Max avec CFS je me suis rabattue sur cette Kobra 3 Max avec ACE Pro. Ce qui m'a fait choisir. Le prix, le volume, le système ACE, le passage sur klipper, le fait que ce soit une imprimante sans n'avoir rien à bidouiller et enfin elle est compatible avec tout ce que j'ai en filaments. Je vous passe la livraison et le montage qui reste assez simple. Première impression, P****, je la met ou et sur quoi. Oui, j'ai pas vraiment regardé la taille finale de l'ensemble, et puis sur les photos ça parait toujours plus petit. Une fois sa place trouvée, la mise en route. Première déception, là ou Creality t'offre 4 bobines de 500g de PLA haute vitesse pucé, Anycubic te met quoi 20gr de filament, même pas de quoi remplir un tube du ACE à la machine Deuxième impression, va falloir que je cale tout ça et que je mettes des plots anti vibrations, sinon je vais la trouver au milieu du bureau. Chargement du Ace, RAS, voir même j'ai eu moins de souci qu'avec le CFS du boulot. Bon ben c'est pas tout ça, mais elle est pas là pour faire jolie. J'ai des bobines de PETG à terminer. Premier calibrage, une jolie tour de température, mais elle casse, ça commence bien. la deuxième se fait sans souci. Calibrage du débit, OK Croix de calibrage des axes, 6 essais aucun n'arrive à son terme, après un nettoyage un peu de laque le 7ème tient bon, mais se décolle aux extrémités. Je change de bobine, ça veut toujours pas adhérer. Colère, colère. Bon, il me reste une bobine de PLA, non de ***, pu**** de sa *** en short, ça tient. Et là, bêtement je fais un test de nivellement de plateau. AHHH OUI, j'oubliai, deuxième déception, on ne peut vraiment rien bidouiller tel quel, pas de réglage du Z-offset, pas d'accès aux fichiers, pas de port pour SSH. (Ben oui, même la K2 on a accès à ses fichiers de configuration). bref, je fais ce test, et la misère de grenouille de bénitier, ma couche qui doit être de 0.2 oscille entre 0.34 et 0.4. Bravo le système LeveIQ3.0. Même mes Tronxy font mieux. Donc petit mail au SAV, et première réponse de leur part (véridique). Faites un benchy et envoyé des photos. Heuresement que j'avais cette bobine de PLA, ça m'aurait fait suer d'être obligé une bobine juste pour un benchy. Benchy 18min fait, bien sur, il ne s'est pas décollé. J’envoie les photos, avec un jolie courrier, en disant que certes il s'était imprimé, mais, il est dégueulasse (cheveu d'ange partout), sur extrusion, défaut de pontage, et surtout que je l'ai fait avec du PLA sans calibrage, avec un gcode fait par-je-ne-sais-qui, et Bla-bla-bla et qu'en plus il ne représente qu'une infime partie du plateau (le plateau fait un carré de 43 cm, le benchy fait 6cmx3cm). Réponse de leur part, ça vient du capteur en Z (ouais bon ok), on vous en envoie un, mais ça va prendre entre 7 et 14 jours, WHAT? et on vous montre comment le changer. Ok, mais je vais pas attendre 15 jours, je vais regarder de mon coté. Ben oui, bêtement j'ai fait confiance à la pub, j'ai pas regardé ce qui ce disait sur le bousin. Petites recherches, grandes découvertes, ce problème est connu, non seulement connu, mais pas résolu. Chacun va de son petit truc, placé des cales sous le plateau, resserrer les vis des douilles de l'axe z, changer le z-offset à chaque impression (plus valable depuis la dernière mise à jour). Et puis je passe sur mon forum d'imprimante 3D favori (oui, je fais de la lèche, je suis libre), et la, Monsieur @fran6p, un grand monsieur, (si, si, je le connais pas mais c'est un grand monsieur), me dit j'ai fait un sujet la dessus, mets les app Rinkahls tu vas voir c'est super bien. Je confirme c'est super bien. Je débute dessus et sur klipper, fluidd, moonraker. Mais bon, j'ai fait des maillages de plateau pour voir. Bon alors soit vraiment le capteur z est défaillant, soit leur système de calcul du z offset déconne à plein boulons. Dans tous les cas, j'en suis à une trentaine d'heure d'impression, je corrige l'offset en fonction des premières lignes extrudées. Pour le moment je m'en sors comme ça. Je poursuis mes tests, le changement de matériaux sur l'ACE est un peu plus rapide que sur le CFS (normal, avec créality, il rembobine jusque dans le CFS, avec l'ACE, c'est juste une retrait de 10 cm). Je dois voir l'utilité de la tour de purge, en plus de la purge, et revoir le gcode au changement de filament, surtout lorsqu'on a des températures d'extrusion différentes.
fran6p Posté(e) Juin 10 Posté(e) Juin 10 Il y a 13 heures, fred5976 a dit : je le connais pas mais c'est un grand monsieur Juste 1,88 m donc pas si grand, mais pas si petit non plus . Le système de nivellement et de détection du point 0 est parfois «capricieux». N'ayant pas exactement ton modèle, je ne sais pas s'il n'utilise que la jauge de pression comme sur la Kobra S1 ou s'il y a en plus des capteurs sous le lit chauffant. Par contre, avec ces systèmes, il faut absolument que le nez de la buse soit bien propre ET que le lit même s'il n'est pas parfaitement plan, soit bien fixé (pas de ressorts ou quoi que ce soit semblable). Avec ces jauges de pression, le nez de la buse entre en contact avec le lit. Anycubic, en tout cas pour la S1, utilise un paramètre de sensibilité trop élevé, ce qui tend à presser la buse trop fort sur le plateau. Avec ma Kobra S1, par exemple, l'arrière du lit n'est supporté que par un axe (tige linéaire plus tige filetée) et les deux coins arrière ont tendance à fléchir lors du nivellement, surtout celui de gauche. Mais même avec un maillage horrifique (delta de plus de 2 mm ), les impressions ont toujours tenu sur le plateau (bien nettoyé évidemment (eau chaude + Mir vaisselle)). Mon maillage actuel (rendu disponible par le passage à Rinkhals) : Révélation
fred5976 Posté(e) Juin 10 Auteur Posté(e) Juin 10 Je ne sais pas si je dois être rassuré. En tout cas mon maillage change à chaque nivellement. Est ce une confirmation de la défectuosité du capteur Z? Aujourd'hui c'est ça Hier, j'avais la même forme, mais les valeurs allaient de 0.5 à -2 Avant hier, c'était pas encore ça C'est un capteur de pression, en forme d'équerre, pas bien grand. Donc à chaque impression lancé, j'attends les premières lignes et j'ajuste le z-offset. J'ai bien essayé de modifier le fichier de config, et en changeant la valeur du z-offset estimée à l'ancienne. Mais visiblement ça n'a eu aucun effet. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris s'il valait mieux découper et envoyer par le slicer anycubic, ou enregistrer le gcode, et le lancer via fluidd ou moonraker
fran6p Posté(e) Juin 10 Posté(e) Juin 10 il y a 21 minutes, fred5976 a dit : J'ai bien essayé de modifier le fichier de config, et en changeant la valeur du z-offset estimée à l'ancienne. Mais visiblement ça n'a eu aucun effet. Il vaut mieux éviter d'y toucher . Anycubic avec son GoKlipper, utilise un fichier (à ne surtout pas modifier manuellement) nommé de mémoire printer_mutable. C'est dans ce fichier que sont enregistrés le maillage, le Zoffset, … Klipper «vanilla» enregistre ces paramètres à la fin du fichier printer.cfg dans une section particulière. Ton plateau (grand puisque c'est une MAX) a surtout un défaut à l'arrière droit (trop bas). As-tu vérifié le serrage des vis du plateau sur sa base ? Pour les S1, on procède en dévissant les quatre vis de maintien du plateau, on met en chauffe à 80 ° C, on laisse une quinzaine de minutes pour que la température se stabilise. puis on procède au resserrage des quatre vis (modérement) en croisant le serrage (av-gauche, arr-droit, av-droit, arr-gauche). il y a 33 minutes, fred5976 a dit : j'ai toujours pas compris s'il valait mieux découper et envoyer par le slicer anycubic J'utilise principalement ANS pour lancer les impressions. Pas testé via Fluidd.
fred5976 Posté(e) Juillet 3 Auteur Posté(e) Juillet 3 Petit retour. J'ai contacté le SAV pour leur faire part du souci de nivellement. Dans un premier temps (2 semaines de délai), ils m'ont envoyé un capteur Z. Bien sur, même résultat. Je leur envoie le résultat d'un test de nivellement de plateau. Ils me répondent de controler la planéité du plateau. Je récupère un réglé validé au boulot, je fais une série de photo avec les défauts max sur 6 axes (+X,-X,+Y,-Y, et diagonales), j'avais des défauts jusqu'à 0.55mm. Ils me répondent et m'envoient une tête complète et un plateau complet (2 semaines à attendre). Tout ce petit monde est arrivé hier. Mais avant de monter le nouveau plateau, je fais un controle de planéité à froid. Je prends des photos, et envois tout ça au SAV en leur demandant leur avis (j'avais un coin arrière avec un défaut de 0.45 au niveau du cable du plateau, le reste était plutot propre et des écarts inférieurs à 0.2mm). Ils me répondent que le système est capable de compenser 0.3mm de défaut (me demander pas pourquoi, ils m'ont répondu en espagnol ) Bref. J'ai monté le nouveau plateau, refait un calibrage complet et un print de test (1 couche de 0.2mm) pour vérifier la première couche. Alors que ça semblait mal barré (impression arrêté parce que l'IA détection a vu des spaghettis), je poursuis malgré tout l'impression (j'avais pas nettoyé le plateau, ni mis de laque). Résultat, épaisseurs presque uniforme entre 0.27mm et 0.3 et un pic dans le foutu coin arrière gauche à 0.37mm. Bon c'est mieux que ce que j'avais au début quand ça voulait coller et sans passer par fluidd pour corriger le z offset. A oui, j'oubliai, rinkhals s'est désinstallé lors de sa dernière mise à jour. Alors certes, je pinaille pour 0.1mm, mais par expérience avec d'autres matières (surtout l'ABS et le PC), si je n'ai pas la bonne première couche, ce n'est même pas la peine de commencer un print, c'est mort, il va se décoller. J'attends leur réponse à mon dernier compte rendu. Je reste perplexe quand à leur réponse au fait que le capteur Z est capable de compenser 0.3mm de défaut !?! Ca me semble plus que bizarre
fred5976 Posté(e) dimanche à 16:58 Auteur Posté(e) dimanche à 16:58 Alors, alors. 10 jours après le dernier post. Mais que c'est il passé. A la fois plein de choses et rien. Je continue mes tests. Comme tout semblait bien allé, j'ai branché une cam (en théorie, on doit pouvoir faire du time laps et du controle d'impression via une IA, c'est marqué sur la pub). Misère, mais pourquoi faire confiance à la pub d'un constructeur, dites moi!!! Donc messages d'erreurs, Pour le controle de spaghettis, ben l'impression s'arrête alors que franchement je ne vois pas pourquoi, enfin surtout après tout ce que j'ai pu avoir Surtout qu'à la fin du print test, il aurait pu s'arrêter bien plus tard Pour le time laps, message d'erreur, pas assez d'espace. A oui, j'ai eu le malheur de leur dire que j'avais monté le plateau tout neuf jusqu'à 95°C Bref, retour vers le SAV et voici ce qu'il me répond Alors, la phrase "Veuillez vous assurer que l'espace intégré est suffisant" m'a laissé perplexe. Pourquoi? Ben déjà, on ne connais pas la taille de l'espace dispo. Ensuite, il est écrit, je ne sais plus ou, que tu es limité en taille de clé USB. Bref après un petit contrôle, la clé USB d'origine ne fait "que" 4Go. Bon ben je prends une 16 Go, formatée FAT32. Rien n'y fait, toujours le même message. Je désinstalle totalement Rinkhals ( qui n'avait pas disparu finalement), et je fais une mise à zéro du système. Bon ben là c'est simple, plus de cam, le système fait un test de compensation des vibrations tout seul à chaque démarrage de print. Je refais un mise à zéro du système, une calibration complète. Toujours la même chose, et le petit truc en plus, les prints se décollent. P*t?*:-( de b*?,!§ de Me--.. Re message au Sav. Réponse le lendemain: Allo, non mais allo, tu te fous de moi, je suis déjà à jour avec cette 2.4.6.5 Donc re mail et là on m'envoie Comme ils sont gentils, ils m'envoient vers les firmwares stock depuis le 2.4.4 https://drive.google.com/drive/folders/1SITJeiL9ojC22zy6vOxYi2ZpF2PDQ-ex?dmr=1&ec=wgc-drive-hero-goto A votre bon coeur, mesdames, messieurs. Pour être bien sur, j'ai rétrogradé à la V2.4.4. Puis j'ai refait une calibration complète et là miracle, retour de la caméra, et plus de tes de calibration des vibrations au démarrage. Fausse bonne joie, plus de message lors de la mise en option du timelaps. Alors bien que ça m'ai créée un dossier dans la clé usb, à la fin du print, se dernier était vide. Pour finir, dernière mise à jour vers la dernière version (V2.4.6.5). calibration totale. Et NADA, plus de print qui se décolle (cumul de 6 prints pour un temps total de 30 heures), plus de test non souhaité. BREF, je profite enfin de cette machine.
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