Nurarihyon33 Posté(e) Décembre 18, 2020 Posté(e) Décembre 18, 2020 Bonjour a tous Je viens d'installer Klipper, mais je me heurte a un problème de dimension. Quand je lui demande 100mm sur n'importe quel axe, celui ci bouge du double soit 200mm. Les step/mm sont ceux que j'utilisé sous Marlin, et la conversion a bien été faites pour passer en mm/step. Mon imprimante est une CR10 avec une SKR 1.4 Turbo et TMC 2208 en UART. Voici mon fichier config de Klipper : Citation # SKR V1.4 Turbo Creality CR10 ######################################## # Configuration Base ######################################## [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_lpc1769_0D90001047084AAFF8D46C5DC62000F5-if00 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 400 max_accel: 500 max_z_velocity: 10 max_z_accel: 100 ######################################## # Configuration AXIS ######################################## [stepper_x] step_pin: P2.2 dir_pin: !P2.6 enable_pin: !P2.1 step_distance: .0125 endstop_pin: P1.29 position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 50 [stepper_y] step_pin: P0.19 dir_pin: !P0.20 enable_pin: !P2.8 step_distance: .0125 endstop_pin: P1.28 position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 50 [stepper_z] step_pin: P0.22 dir_pin: P2.11 enable_pin: !P0.21 step_distance: .0025 endstop_pin: P1.27 position_endstop: 0.0 position_max: 400 [extruder] step_pin: P2.13 dir_pin: !P0.11 enable_pin: !P2.12 step_distance: .010526 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: P2.7 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: P0.24 control: pid pid_Kp: 27.317 pid_Ki: 1.445 pid_Kd: 129.075 min_temp: 0 max_temp: 260 ######################################## # Configuration HEAT BED AND FANS ######################################## [heater_bed] heater_pin: P2.5 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: P0.25 control: pid pid_Kp: 75.252 pid_Ki: 0.941 pid_Kd: 1504.093 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: P2.3 [heater_fan my_nozzle_fan] pin: P2.4 #heater_temp: 50.0 ######################################## # TMC2208 configuration ######################################## #[tmc2208 stepper_x] #uart_pin: P1.10 #microsteps: 16 #run_current: 0.850 #hold_current: 0.500 #stealthchop_threshold: 250 # #[tmc2208 stepper_y] #uart_pin: P1.9 #microsteps: 16 #run_current: 0.850 #hold_current: 0.500 #stealthchop_threshold: 250 # #[tmc2208 stepper_z] #uart_pin: P1.8 #microsteps: 16 #run_current: 0.650 #hold_current: 0.450 #stealthchop_threshold: 30 # #[tmc2208 extruder] #uart_pin: P1.4 #microsteps: 16 #run_current: 0.800 #hold_current: 0.500 #stealthchop_threshold: 5 Si quelqu'un aurait une idée de comment régler cela ? Merci a tous et bonne journée
Tircown Posté(e) Décembre 18, 2020 Posté(e) Décembre 18, 2020 Salut. Les UART sont désactivés dans ta config. (il faut retirer le #). En l'état les TMC2209 sont en standalone et sans les jumpers MS1 MS2 en dessous ils fonctionnent en 1/8 au lieu de 1/16 => déplacement doublé. Corrige ta config et tout devrait rentrer dans l'ordre. 1
Nurarihyon33 Posté(e) Décembre 18, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2020 il y a 31 minutes, Tircown a dit : Salut. Les UART sont désactivés dans ta config. (il faut retirer le #). En l'état les TMC2209 sont en standalone et sans les jumpers MS1 MS2 en dessous ils fonctionnent en 1/8 au lieu de 1/16 => déplacement doublé. Corrige ta config et tout devrait rentrer dans l'ordre. Quel boulet je suis. Je te remercie, cela fonctionne maintenant
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