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Posté(e)

Bonjour,

Après des débutes difficiles (Rupture de la courroie du bed à la seconde impression; bed sans adhérence, réglage capricieux du nivellement du bed), j'ai remplacé les ressorts par des pads silicone, puis par un bed PEI Energy3D, cela améliore la situation.

Hélas, on continue dans les embrouilles, je suis confronté à 2 gros soucis distincts:

-Lors de la détection du nivellement sur les derniers points à l'extrémité du bed, j'ai une erreur de Probe Triger, et le bed Mesh est faussé, je vois clairement la buse descendre trop bas et venir appuyer sur le bed, pourtant j'ai bien réalisé mon nivellement manuel des 6 points, et mon Z offset. Pour moi le captage des derniers points va trop loin en dehors du lit.

-Second défaut et pas des moindres, en imprimant sur la partie du Bed ou le Bed mesh est acceptable, j'ai des décalages de couche en X:

Je me demande si cela vient du PID (j'ai déjà vu sur marlin des intercations PID -Déformations, mais jamais à ce niveau!)

J'utilise les données de @MrMagounet en profil Orca, pour être précis.

Merci d'avance.

décalage couche en X.jpg

Posté(e)

@tgv26 alors pour la question 1 a voir en effet si le capteur est pas hors bed sur le bord gauche du plateau lors du mesh, dans ce cas on peux modifier un peu de config dans le printer.cfg pour décaler la buse, quand tu imprimer trouve tu que la marge vers le bord est bien plus important a droite que a gauche ?

Pour le soucis Numéro 2, le PID ne devrait pas être la cause les cause les plus probable sont : une courroie trop lâche en X, un débit ou une calibration de l'extrudeur a revoir (en effet si tu as de la sur extrusion et que la buse frotte a un moment l'accumulation fera que la tête forcement trop et peux accentué les risques de décalage de couche), le dernier point plus chiant sera d'avoir un driver X qui déconne dans ce cas la carte mère sera a change car les driver sont soudé a la carte.

Posté(e)

Pour le réglage du probe, je vois deux choses dans le fichier printer.cfg des références ainsi:

[bed_mesh]
speed:120                
horizontal_move_z:10     
mesh_min:20,20          
mesh_max:290,290

et une série de point, plus délicat pour ma part:

# [bed_mesh]
# speed:120                
# horizontal_move_z:10     
# #mesh_min:10,21           
# #mesh_max:210,211
# mesh_min:10,21           
# mesh_max:405,409           
# probe_count:11,11          
# algorithm:bicubic
# bicubic_tension:0.2
# mesh_pps: 4, 4   
# fade_start: 1.0
# fade_end: 2.0

et la série de point:

#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 	0.148581, 0.118581, 0.069831, 0.026081, 0.103581, 0.046081
#*# 	0.022331, 0.077331, 0.146081, 0.137331, 0.088581, 0.083581
#*# 	-0.040169, 0.008581, 0.097331, 0.112331, 0.106081, 0.097331
#*# 	-0.082669, -0.042669, 0.051081, 0.063581, 0.041081, -0.002669
#*# 	0.003581, -0.046419, 0.048581, -0.018919, -0.051419, -0.095169
#*# 	-0.500169, -0.376419, -0.162669, -0.312669, -0.386419, -0.916419
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 20.0
#*# algo = bicubic
#*# y_count = 6
#*# mesh_y_pps = 4
#*# min_y = 20.0
#*# x_count = 6
#*# max_y = 290.0
#*# mesh_x_pps = 4
#*# max_x = 290.0

je n'ai pas encore compris là ou je dois intervenir: le max_y , la série de points [-0.312669, -0.386419, -0.916419] ou bien le probe count??

Je vais vérifier la courroie qui me paraissait ok et le niveau d'extrusion pour 100mm de filament. (Je crains le pire!!)

Merci pour ta grande disponibilité!

 

Posté(e)

Le dernier point est la save du dernier bedmesh la fin de ton fichier Printer.cfg est lié a de la save sous forme de ligne commenté 😉 

Alors si ton soucis est que le capteur inductif sort du plateau sur la gauche, il faut jouer sur les réglage dans la Zone Stepper_X et si il sort du plateau sur l'arrière alors faut jouer sur les réglages du stepper_Y

Pour le X

Citation

[stepper_x]
step_pin:PC14
dir_pin:!PC13
enable_pin:!PC15
microsteps: 16
rotation_distance: 40
full_steps_per_rotation:200  #set to 400 for 0.9 degree stepper
#endstop_pin:!PC0
endstop_pin:tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
position_min: -6
position_endstop: -6

position_max: 250
homing_speed:40
homing_retract_dist:0
homing_positive_dir:false
step_pulse_duration:0.000002

et pour Y

Citation

[stepper_y]
step_pin:PB7
dir_pin:PB6
enable_pin:!PB8
microsteps:16
rotation_distance: 40
full_steps_per_rotation:200  #set to 400 for 0.9 degree stepper
#endstop_pin:!PC1
endstop_pin:tmc2209_stepper_y:virtual_endstop
position_min: 0
position_endstop:0 

position_max:250
homing_speed:40
homing_retract_dist:0
homing_positive_dir:false
step_pulse_duration:0.000002

les ligne en rouge ce sont elles qu'il faut ajuster.

Tu indique la valeur adéquat pour le bon positionnement des endstop vs la limite d'impression que tu souhaite, le souci est que sur les SW X4 plus j'ai remarque qu'il y avait parfois sur en en Y des ajustement a faire suivant comme a été assemblé la machine.

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