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  1. Bonjour, Je suis en train de modifier mon Alfawise U30 Pro pour la passer sous Marlin 2.0 et en direct drive en trotte. Le flash du firmware sur Marlin 2.0 s'est plutôt bien passé (je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'écran, il part en boot loop pour l'instant). Hier, j'ai voulu tester mon nouveau moteur Nema 17 pour le direct drive (La référence du moteur est: Nema17 17HS4023) et la c'est le drame. Voici ce que j'ai fait: - Coupé électriquement l'imprimante - Débranché le moteur d'extrudeur d'origine - Branché le nouveau moteur à sa place (Nema17 17HS4023 au lieu du 42BYGH40H-2-19D d'origine) - Rebranché électriquement l'imprimante - Fait chauffer la buse à 200°c - Extrudé 5mm Résultat: J'ai entendu un (gros) clac du moteur, puis plus rien. Il ne répond plus si j'essaye d'extruder ou de rétracter. Investigation en cours: J'ai refait le cheminement inverse pour remettre le moteur d'origine, et quand j'extrude il se met à claquer et à faire des petits mouvements saccadés. Après quelques autres essais d'inversions des moteurs, maintenant le résultat est le même avec les deux moteur: A la première demande d'extrusion un clac et puis plus rien. Pour info, le reste de l'imprimante fonctionne normalement, tous les axes fonctionnent, même le G28 avec mon TouchMi, la buse chauffe et le plateau aussi. Je me demande si ce n'est pas le driver d'extrudeur qui a grillé ? Avant de faire plus de bêtises, j'en fais appel à la communauté La question qui me turlupine, c'est: Pourquoi ? Est-ce que je me suis planté en branchant un moteur non compatible ? Est-ce que c'est le nouveau moteur qui est défectueux ? Les branchements des moteurs sont différents d'un Nema 17 à l'autres ? Problème de tension (La U30 Pro est en 24v, les moteurs aussi ???) ? Au secours Christophe
  2. Bonjour. En trifouillant le firmware afin de tenter de rétablir le sens de rotation naturel de l'encodeur, je me suis rappelé à quel point le beep sonore audible à chaque clic sur l'encodeur m'agaçait également. Afin de rentre l'encodeur silencieux, il faut éditer le fichier pins.h avec Arduino 1.0.1. Il faut repérer le code suivant : //arduino pin witch triggers an piezzo beeper #define BEEPER 18 Il est situé, au moment de la rédaction de ce message, à la ligne 1410. Pour rendre l'encodeur silencieux, il suffit alors de remplacer la valeur 18 par -1 : //arduino pin witch triggers an piezzo beeper #define BEEPER -1 Il reste ensuite à sauvegarder, compiler et téléverser le nouveau firmware sur la GT2560 pour appliquer les modifications. Enjoy the Silence.
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