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Posté(e) (modifié)

J'arrive dans l'avant derniĂšre phase de mon projet aprĂšs 6mois d'adaptation.
Aujourd'hui, j'attaque les essais avec la carte MKS S-Base 32bits (avec module Ethernet) couplée avec un écran TFT MKS 3.2"

Histoire de donner le ton, voici à quoi ressemble le chantier (à mon avis le terme est bien choisi) 🙂

755981091_ChantierMKS.thumb.jpg.ff5728352423e063fd1f65fc089272bb.jpg

Pour mettre tout ça en place j'ai suivi en partie le tuto de @JL3D46 (Merci pour le taf au passage !) qui se trouve >>>ICI<<<
Pour le reste, j'ai adaptĂ© et surtout... galĂ©rĂ© 🙂

Pour les Vrefs avec les pilotes DRV8825 avec un R100, j'ai suivi le tableau de @stef_ladefense
Dans le cas présent :

  • Les moteurs des axes X, Y et Z sont identiques avec une Inom de 1.7A
  • Le moteur Ă  rĂ©ducteur de l'extrudeur a une Inom de (Imax / racine2) = 0.71A
  • D'aprĂšs la formule Inom*5*Rsense : 0.71*5*0.1 = 0.36

Ce qui donne un Vref de 0.6 pour X, Y, Z. Et 0.36 pour l'extrudeur.
Malheureusement l'extrudeur, avec ce Vref, saute des pas sans arrĂȘt.
Je vais donc le remonter et poursuivre mes essais.

J'ai imprimé mon premier cube de test pour voir ce que ça donne avec les valeurs d'origine d'accélération, etc...

1042819467_Cubecalibrage.thumb.jpg.f112b5f95aa632f275f27152ed266f07.jpg

 

Les angles ont des espÚces de picos chelous qui dépassent. Je ne sais pas encore de quoi ça vient.
Si vous avez une idĂ©e, je suis preneur 😉

Bon, je retourne régler ce mic mac.

Modifié (le) par Guizboy
Faute de frappe sur le calcul
Posté(e)
il y a une heure, Guizboy a dit :

Les angles ont des espÚces de picos chelous qui dépassent. Je ne sais pas encore de quoi ça vient.

J'vais m'abonner Ă  ton sujet, au cas oĂč t'aurais des rĂ©ponses Ă  cette question, parce que l'une des miennes souffre un peu des mĂȘmes symptĂŽmes. J'arrive Ă  les attĂ©nuer via les valeurs de rĂ©tractation, mais pas Ă  les supprimer complĂštement.

Posté(e) (modifié)
il y a 59 minutes, Chris V. a dit :

J'arrive à les atténuer via les valeurs de rétractation

Ah, j'avais le mĂȘme avantage avant, je pouvais jouer sur la rĂ©traction.
Mais depuis que je suis passé sur le kit Dyze avec le réducteur sur l'extrudeur, j'ai perdu beaucoup de vitesse.

Ce serait bien que l'on puisse résoudre ça.
Actuellement je cherche du cÎté des paramÚtres d'extrusion.
Ça risque d'ĂȘtre long mais avec un peu de chance.

Bon, dĂ©jĂ  j'ai terminĂ© les rĂ©glages d’accĂ©lĂ©ration, le rĂ©sultat est bien meilleur.
Cette piÚce de 100mm me sert à approcher mes réglages de pas en X et en Y.
Ensuite je peaufine le réglage en imprimant un cylindre en STL HD.
Je mesure en X, en Y puis en XY pour déterminer le faux rond et j'ajuste les valeurs de pas pour obtenir un cercle le plus parfait possible.

339552159_CroixtestXY.thumb.jpg.0c352ccb348656ce2c3235253aa10715.jpg

Là il y a un réel mieux par rapport à la carte d'origine, observez la qualité sur les changements progressifs de direction en gros plan.

491953333_Croixtestzoom.jpg.42d9ba8b486ac660bbdfc58f750dcc33.jpg

Pas la moindre trace de marbrure sur les accĂ©lĂ©rations avec un vitesse de 40mm/s 🙂

Je continue mes recherches.

Modifié (le) par Guizboy
Reformulation
Posté(e)

Bonsoir @Guizboy :

Citation

Bon, dĂ©jĂ  j'ai terminĂ© les rĂ©glages d’accĂ©lĂ©ration, le rĂ©sultat est bien meilleur

S'il est possible que tu détailles un peu plus, ce serait top !

Posté(e)
Il y a 6 heures, Guizboy a dit :

Les angles ont des espÚces de picos chelous qui dépassent. Je ne sais pas encore de quoi ça vient.

Sa ressemble au dĂ©pĂŽt de dĂ©marrage que j'ai sur mes cubes de calibration . J'ai passĂ© 30 min a regarder l'imprimante travailler. J'ai cru que c'Ă©tait la fin de ligne et un problĂšme de retract. En fait quant la buse se positionne au dĂ©but d'une ligne la giclĂ© initial est trop abondante. A "jour frisant" on voit un paquet plus haut que le reste de la structure qui est Ă©crasĂ© au re passage de la buse pour le second tour. L'excĂšs et refouler vers l’extĂ©rieur et sa se voit beaucoup plus sur le dessus et le dessous la ou les couche sont pleines et seulement sur un coin.

Sa va peut ĂȘtre te donner des idĂ©es 😉

  • J'aime 1
Posté(e)

J'ai observĂ© exactement le mĂȘme phĂ©nomĂšne [emoji6]
J'ai fini par diminuer l'accélération de l'extrudeur qui était a 5000 [emoji19]
J'ai un résultat correct avec la nouvelle valeur à 300 mais comme ça interagit avec l'accélération du X et du Y, il n'y a pas de valeur miracle.
Va falloir que tout le monde tatone.
L'accélération étant inversement proportionnelle au poids du chariot en X par exemple, la valeur de l'accélération avec le kit Dyze sera toujours plus basse qu'avec le modÚle d'origine.

Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk

Posté(e)
Il y a 11 heures, cmatec a dit :

S'il est possible que tu détailles un peu plus, ce serait top !

Oui, bien sur.

Le résultat de la croix est excellent mais ça repose sur deux astuces :

  • Primo : Il faut comprendre que plus le poids de l'extrudeur est grand et plus il aura d'inertie. Ce qui implique qu'il sera plus difficile Ă  lancer ainsi qu'Ă  arrĂȘter
    Considérant cela, il faut réduire l'accélération et augmenter le "Jerk" de maniÚre à compenser ce poids en limitant les variations de vitesse le plus possible.
  • Secundo : LĂ , c'est limite de la triche, ou plus exactement une astuce de conception.
    Le changement de direction le plus difficile à gérer sur une imprimante c'est l'angle droit.
    On casse l'angle droit avec un congĂ© ou un chanfrein de petite taille (R~0.5) et on obtient un beau cube test de tricheur 🙂
    Bien entendu, le but n'était pas de tricher sur la croix de calibration. Elle sert à régler les pas moteur en X et Y ainsi qu'à vérifier les accélérations en ligne droite en plus des changements de directions à rapidité moyenne. Pour voir si la carte suit, il ne faut pas qu'il y ait de facettes sur les rayons à au moins 40mm/s.

Actuellement j'essaie d'obtenir de beaux angles droits sans tricher mais c'est extrĂȘmement difficile.

tests.thumb.jpg.f0ebd83ff9ced6c32d921105872c3545.jpg

Le plus joli pour le moment est celui qui est en bas Ă  droite sur le haut de la pile.
En comptant une moyenne de 17 minutes d'impression par cube et 5 minutes de modifications entre chaque, ça donne une idĂ©e du temps que peux prendre ce genre de rĂ©glage 🙂

Si tu veux tester tes paramÚtres pour comparer, voici le stl de la croix de calibrage :  Croix calibrage.rar

Posté(e)

Bon, ça m'aura pris la journĂ©e mais le problĂšme est rĂ©solu 🙂
25 essais pour y arriver...
Voici le problĂšme de base (avec tous les essais):

1760158641_Essaisetpointdpart.thumb.jpg.eb84172b1ac9e38d993742da5dbfaecb.jpg

On voit bien les picots sur les angles. Angles qui sont pointus à cause de mauvais réglages d'accélération et de Jerk.

Et le dernier cube avec le problÚme résolu :

998724304_Aprsrglage.thumb.jpg.038439383da03c18d844844275dbe3b2.jpg

Là, les angles sont propres et plus de picots à la con 😉

Ce défaut (les picots) était la résultante de plusieurs facteurs :

  • La buse sortait mal le filament qui formait une pelote au lieu d'un fil lisse et continu.
    Je suppose que c'est dû à des fibres de carbone qui sont restées coincés dans la buse aprÚs utilisation.
    Le PC/Carbone s'imprimant beaucoup plus chaud que le PLA, il est impossible de faire sortir complÚtement les résidus.
    Je cherche un acide permettant de nettoyer les buses mais je n'ai pas encore trouvé.
  • L’accĂ©lĂ©ration trop Ă©levĂ©e de l'extrudeur. La valeur Ă©tait Ă  5000mm/sÂČ. Je l'ai rĂ©duite Ă  600mm/sÂČ.
  • L'angle du remplissage Ă©tait Ă  45/-45° ce qui envoyait la buse dans les angles et Ă©talait le PLA au moment du chevauchement avec le pĂ©rimĂštre.
    Je l'ai changé pour 90/-90°.
  • Et pour fignoler j'ai incrĂ©mentĂ© une "distance supplĂ©mentaire de redĂ©marrage" de -0.20mm dans l'onglet "Extrudeuse" de S3D.

VoilĂ , un problĂšme de moins, je passe au suivant.

  • Merci ! 2
Posté(e)

@Guizboy : super boulot ! Si cela ne te dérange pas, as tu modifié le "junction deviation" dans le config.txt (équivalent du jerk sous smoothie) ?

Posté(e) (modifié)
Le 15/09/2018 at 18:48, Guizboy a dit :

Pour les Vrefs avec les pilotes DRV8825 avec un R100, j'ai suivi le tableau de @stef_ladefense
Dans le cas présent :

  • Les moteurs des axes X, Y et Z sont identiques avec une Inom de 1.7A
  • Le moteur Ă  rĂ©ducteur de l'extrudeur a une Inom de (Imax / racine2) = 0.71A
  • D'aprĂšs la formule Inom*5*Rsense : 0.71*5*0.1 = 0.36

Ce qui donne un Vref de 0.6 pour X, Y, Z. Et 0.36 pour l'extrudeur.
Malheureusement l'extrudeur, avec ce Vref, saute des pas sans arrĂȘt.
Je vais donc le remonter et poursuivre mes essais.

@Guizboy : Et bien, visiblement tu as une bonne expĂ©rience des rĂ©glages, et en bon dĂ©butant qui se respecte je vais poser une question peut ĂȘtre trĂšs idiote :

Ok, la Vref sert au stepper comme un "rĂ©fĂ©rentiel" relatif Ă  l'intensitĂ© nominale du moteur ( admettons - je simplifie peut ĂȘtre ) mais alors Ă  quoi sert le paramĂštre de dĂ©claration de l'intensitĂ© nominale moteur dans le fichier config. de la smoothieboard puisque Ă  premiĂšre vue, je n'ai pas trouvĂ© de potentiomĂštre sur la carte mĂšre, et que la VRef doit sortir d'une des pattes du processeur en fonction de ce qu'on a dĂ©clarĂ© dans les paramĂštres ...  Y'a un truc qui me semble faire double emploi ...

Et pour finir ... 2 eme question idiote (?) Ou donc se rÚgle la Vref sur cette carte ?  

Modifié (le) par JL3D46
Posté(e) (modifié)
Il y a 1 heure, cmatec a dit :

@Guizboy : super boulot ! Si cela ne te dĂ©range pas, as ï»żtu modifiĂ© le "junction deviation" dans le confiï»żg.txt (Ă©quivalent du jerk sous smoï»żothie) ï»ż? ï»ż

Merci bien, ça fait plaisir 🙂
Oui, je l'ai modifiée, elle est à 10 maintenant.
Mais je peux me le permettre que parce que le chùssis de ma CR-10 est monté sur des ressorts qui diminuent l'impact des saccades ainsi que les vibrations de la structure.
Il faudra que tu affines en fonction de ta machine.
Plus la valeur du chiffre est Ă©levĂ©e et plus ça secoue 😉

il y a 48 minutes, JL3D46 a dit :

je vais poï»żser uï»żne question peut ĂȘtre trĂšs idioteï»ż :

Je partage l'avis de mon pÚre à ce sujet : "Il n'y a pas de questions idiotes... Il n'y a que des réponses idiotes"

il y a 48 minutes, JL3D46 a dit :

à quoi sert le paramÚtre de déclaration de l'intensité nominale moteur dans le fichier config

C'est le Vref qui est indiqué sur cette ligne, pas l'Inom.
Ça prĂȘte Ă  confusion parce que la valeur de base est de 1.6 ou 1.7, me rappelle plus. Mais c'est bien le Vref.

il y a 48 minutes, JL3D46 a dit :

Et pour finir ... 2 eme question idiote (?) Ou donc se rĂšgle la Vref sur cette carte ?   ï»ż

J'ai répondu au travers de la question précédente mais c'est pas grave, le Vref est gérée via le fichier config.
Il n'y a pas de réglage physique.

il y a 48 minutes, JL3D46 a dit :

Et bien, visiblement tu as une bonne expérience des réglages, et en bon débutant qui se respecte

Bah, je suis un parfait dĂ©butant en Ă©lectronique et tout juste moyen en elec' 🙂
D'ailleurs je voulais te demander si tu pouvais étoffer ton tuto à l'occasion sur la partie branchement des moteurs pas à pas.
Dans ton tuto tu dis que l'attribution des pins est sérigraphiée derriÚre la carte.
J'ai donc regardĂ© mais c'est du chinois pour moi, je n'ai pas la moindre idĂ©e de la signification de ces 1A, 2B, etc...🙂
J'ai eu de la chance que le branchement soit le mĂȘme que sur la carte d'origine, sinon j'Ă©tais "marron".
Je n'ai pas pu m'appuyer non plus sur les couleurs de fil étant donné que sur la CR-10... Ils sont tous noirs.

Merci encore pour ton tuto, ça m'a bien dĂ©grossi le taf' 👍

Modifié (le) par Guizboy
  • Merci ! 1
Posté(e) (modifié)

@Guizboy : ... junction deviation

Citation

Oui, je l'ai modifiée, elle est à 10 maintenant.

j'ai bien lu 10 ? ou  0.10 ?

Pour les steppers :

alpha_step_pin                               2.0              # Pin for alpha stepper step signal
alpha_dir_pin                                0.5              # Pin for alpha stepper direction, add '!' to reverse direction
alpha_en_pin                                 0.4              # Pin for alpha enable pin
 
beta_step_pin                                2.1              # Pin for beta stepper step signal
beta_dir_pin                                 0.11           # Pin for beta stepper direction, add '!' to reverse direction
beta_en_pin                                  0.10             # Pin for beta enable

 
gamma_step_pin                               2.2              # Pin for gamma stepper step signal
gamma_dir_pin                                0.20             # Pin for gamma stepper direction, add '!' to reverse direction
gamma_en_pin                                 0.19             # Pin for gamma enable
 

525631421_mkssbasepinout.jpg.02a2be646b9b99d38a13918f4ec03e11.jpg

Pour les 1A, 1B ... les pins se trouvent à droite de l'image + cf correspondance numéro de pin<=> step -dir - en pin dans le config

Modifié (le) par cmatec
Posté(e)
il y a 15 minutes, doby02 a dit :

Pourquoi as tu baisser ton accélération sur l'extrudeur? Cela a agit sur quoi? Car parfois on serait tenté de penser le contraire.

Ça joue sur l'intervalle de temps pendant lequel le moteur passe de V0 (arret) à V1 (vitesse de travail) par exemple.
HonnĂȘtement j'ai testĂ© et ça a marchĂ©, rien de plus.
Mais lĂ , tu viens de me donner une idĂ©e 🙂

Imaginons que le problÚme vienne non pas de l'accélération mais de la vitesse.
Dans cette hypothÚse, le problÚme viendrait du fait que le filament rentre comme un boulet de canon dans le goulot d'étranglement qu'est la sortie de la buse.
Toujours dans cette hypothÚse, on sait que le filament continue de fondre un peu à l'intérieur de la buse pendant la phase de rétraction.
Si j'ajoute ces deux paramÚtres, ça donne une belle giclée en sortie (Oh mon dieu que j'ai l'esprit mal tourné !)

Et, si j'ai bon, en fait j'ai contournĂ© le problĂšme en rĂ©duisant suffisamment l’accĂ©lĂ©ration pour que l'extrudeur n'ait pas le temps d'atteindre sa vitesse de rĂ©traction dans le 1.5mm de course (valeur de rĂ©traction avec le DyzeEndX).

Ça, ça mĂ©rite de creuser la question !

Merci @doby02 pour m'avoir donnĂ© matiĂšre Ă  rĂ©flexion 👍

 

  • J'aime 1
Posté(e) (modifié)
il y a 2 minutes, cmatec a dit :

j'ai bien lu 10 ?

Oui, c'est bien ça.

Merci pour le schĂ©ma 🙂
J'en déduis qu'il faut trouver le schéma d'affectation des pins du moteur pour voir si les fils arrivent au bon endroit ?

Modifié (le) par Guizboy
Posté(e) (modifié)

@Guizboy : les cĂąbles creality sont standards. Je viens de terminer l'intĂ©gration de la mks sbase sur une ender 3 avec tout le cĂąblage d'origine (juste les connecteurs endstop Ă  modifier pour du jst 3 broches). Toutes les infos sont dans le message prĂ©cĂ©dent (Ă©ditĂ©)😉.

Pour la vitesse d'extrusion : une piste sous cura, tu peux régler ta vitesse de rétractation et de dé-rétractation (prime retractation). Un paramÚtre qui marche pas trop mal : 60mm/s en retract et 20mm/s en dé-retract)

Modifié (le) par cmatec
  • Merci ! 1
Posté(e)

Ah ! merci pour l'info !

il y a 22 minutes, Guizboy a dit :

C'est le Vref qui est indiqué sur cette ligne, pas l'Inom.
Ça prĂȘte Ă  confusion parce que la valeur de base est de 1.6 ou 1.7, me rappelle plus. Mais c'est bien le Vref.

Mais alors c'est complĂštement idiot le commentaire de ligne ... J'ai mis 1.4 croyant ĂȘtre "gentil" avec les moteurs (donnĂ©s pour 1.7 je crois) finalement je vais devoir faire le calcul et vĂ©rifier dans les abaques Ă  Stef pour caler la bonne valeur.

il y a 29 minutes, Guizboy a dit :

je n'ai pas la moindre idĂ©e de la signification de ces 1A, 2B, etc...ï»ż

Alors pour ça, j'ai tout vu au niveau codage des phases ... et j'ai fait un peu comme toi, ou en fonction de photos de montage trouvées sur le net, on trouve A+ A-, B+ B- tout comme 1A 1B 2A 2B chaque constructeur a son code propre semble t'il ... idem pour les couleurs des fils moteurs, raison pour laquelle je n'ai rien écrit de définitif dans le tuto, mais tu as raison, maintenant que j'ai une config qui fonctionne, je pourrais (au moins) indiquer comment je l'ai branché sur la mienne, ainsi que (merci pour l'info) la valeur à paramétrer pour la Vref ... 

 

il y a 27 minutes, doby02 a dit :

Pourquoi as tu baisser ton accélération sur l'extrudeur? Cela a agit sur quoi? Car parfois on serait tenté de penser le contraire.

De façon purement physique la formule V=at indique que la vitesse V croit linéairement d'une valeur à une autre ( de zéro à vitesse programmée si tu part d'une vitesse nulle) en fonction de "a" l'accélération , pendant un temps "t" (le temps que ça atteigne la bonne vitesse) 
exemple : pour a = 5000 (mm/sÂČ) , le temps t pour atteindre 60 mm/s sera de t=V/a = 60/ 5000 =  0.012 secondes (un peu plus d'un centiĂšme de seconde - c'est pas beaucoup)
Pour a = 500 il faudra dix fois plus de temps , soit un gros dixiÚme de seconde ... c'est pas beaucoup non plus, mais au niveau du déplacement ça représente plus de 2 mm de mouvement le temps d'atteindre la vitesse programmé (c'est trÚs mou ...) Et le jerk permet (en plus) de moduler l'accélération durant la phase d'accélération ... tout un programme ... 

  • J'aime 2
Posté(e)
il y a 19 minutes, JL3D46 a dit :

Mais alors c'est complĂštement idiot le commentaire de ligne ... J'ai mis 1.4 croyant ĂȘtre "gentil" avec les moteurs (donnĂ©s pour 1.7 je crois) finalement je vais devoir faire le calcul et vĂ©rifier dans les abaques Ă  Stef pour caler la bonne valeur.

effectivement il faut creuser car depuis le début j'entre la Inom des moteurs moins 0.2 ... on nous aurait menti ?

Posté(e)
il y a 14 minutes, Guizboy a dit :

 

Imaginons que le problÚme vienne non pas de l'accélération mais de la vitesse.
Dans cette hypothÚse, le problÚme viendrait du fait que le filament rentre comme un boulet de canon dans le goulot d'étranglement qu'est la sortie de la buse.
Toujours dans cette hypothÚse, on sait que le filament continue de fondre un peu à l'intérieur de la buse pendant la phase de rétraction.
Si j'ajoute ces deux paramÚtres, ça donne une belle giclée en sortie (Oh mon dieu que j'ai l'esprit mal tourné !)

Et, si j'ai bon, en fait j'ai contournĂ© le problĂšme en rĂ©duisant suffisamment l’accĂ©lĂ©ration pour que l'extrudeur n'ait pas le temps d'atteindre sa vitesse de rĂ©traction dans le 1.5mm de course (valeur de rĂ©traction avec le DyzeEndX).

Ça, ça mĂ©rite de creuser la question !

Merci @doby02 pour m'avoir donnĂ© matiĂšre Ă  rĂ©flexion 👍

 

Dans ce cas changer la vitesse de rĂ©tractation aurait peu ĂȘtre eu le mĂȘme effet. 

 

il y a 6 minutes, JL3D46 a dit :

 

De façon purement physique la formule V=at indique que la vitesse V croit linéairement d'une valeur à une autre ( de zéro à vitesse programmée si tu part d'une vitesse nulle) en fonction de "a" l'accélération , pendant un temps "t" (le temps que ça atteigne la bonne vitesse) 
exemple : pour a = 5000 (mm/sÂČ) , le temps t pour atteindre 60 mm/s sera de t=V/a = 60/ 5000 =  0.012 secondes (un peu plus d'un centiĂšme de seconde - c'est pas beaucoup)
Pour a = 500 il faudra dix fois plus de temps , soit un gros dixiÚme de seconde ... c'est pas beaucoup non plus, mais au niveau du déplacement ça représente plus de 2 mm de mouvement le temps d'atteindre la vitesse programmé (c'est trÚs mou ...) Et le jerk permet (en plus) de moduler l'accélération durant la phase d'accélération ... tout un programme ... 

 

Merci pour le rappel de mes cours de 1er. lol 😅

Mais ma question c’était plutĂŽt pourquoi Guizboy Ă  diminuĂ© l'accĂ©lĂ©ration de son extrudeuse de 5000 Ă  600 alors que naĂŻvement pour le mĂȘme problĂšme j'aurai peu ĂȘtre  cherchĂ© Ă  l'augmenter.

Posté(e) (modifié)
il y a 14 minutes, pascal_lb a dit :

effectivement il faut creuser car depuis le début j'entre la Inom des moteurs moins 0.2 ... on nous aurait menti ?

Sauf si c'est moi qui me trompe 🙂
Je ne jure de rien, je me trompe souvent !

Citation

poï»żurquoi Guizbï»żoy Ă  diminuĂ© l'accĂ©lĂ©ration de son extrudeuse de 5000 Ă  600 alors que naĂŻvement pour le mĂȘme problĂšme j'aurai peu ĂȘtre  cherchĂ© Ă  l'augmenter.

Pour éviter que le moteur ne saute des pas sur une accélération trop brusque.
5000mm/sÂČ Ă§a me paraissait ĂȘtre beaucoup trop rapide, tout simplement 😉

Modifié (le) par Guizboy
Posté(e) (modifié)

@Guizboy depuis le dĂ©but j'avais bon 😉 mais j'ai eu un doute

"La premiÚre chose à faire est d'indiquer aux pilotes du moteur le courant nominal du moteur pas-à-pas. C'est une étape indispensable pour que l'ensemble fonctionne correctement.

Chaque moteur pas-à-pas possÚde un courant nominal spécifique. Vous pouvez faire fonctionner votre moteur avec un courant inférieur et le rendre ainsi moins bruyant, mais il sera aussi moins puissant. Par contre, vous ne pouvez pas utiliser un courant plus élevé que celui indiqué, sous peine de risquer une surchauffe ou de sauter des pas.

La puissance nominale est souvent indiquée sur l'étiquette du moteur (voir la photo à droite). Si ce n'est pas le cas, cherchez sur Google en indiquant le numéro de série du moteur, ou contactez votre fournisseur.

Une fois que vous connaissez la puissance nominale, vous pouvez ajuster le paramĂštre qui y correspond dans le fichier de configuration."

extrait de : http://smoothieware.org/3d-printer-guide-fr#courant

Modifié (le) par pascal_lb
  • Triste... 1
  • Merci ! 1
Posté(e) (modifié)
il y a 15 minutes, pascal_lb a dit :

@Guizboy depuis le dĂ©but j'avais bon 😉 mais j'ai eu un doute

Merci d'avoir cherchĂ© 👍
C'est donc bien moi qui me trompait 😕
Au temps pour moi.

Désolé @JL3D46, je t'ai induit en erreur.

EDIT: Du coup il doit y avoir un module dans le Smoothie qui calcul le Vref Ă  partir de l'Inom.

Modifié (le) par Guizboy
Posté(e) (modifié)
Il y a 11 heures, cmatec a dit :

j'ai bien lu 10 ? ou  0.10 ?

Du coup, comme je me suis trompĂ© pour le Vref, ça me fout le doute sur tout 😉
Je vais repartir en arriÚre et voir si je n'ai rien raté d'autre.

Merci beaucoup pour les diagrammes 👍

Modifié (le) par Guizboy
Posté(e)
il y a 50 minutes, Guizboy a dit :

Du coup, comme je me suis trompé pour le Vref, ça me fout le doute sur tout

Si la différence est faible, tes moteurs auront tourné sans chauffer, et si c'est tout bon comme ça, il n'y a pas de raison de casser tes réglages.

Par contre, si tu est vraiment bas en intensitĂ© moteur, il risque d'y avoir un peu de "mou" dans la boucle de positionnement, voir mĂȘme des sauts de pas si la charge augmente (masse de la piĂšce sur la table, contraintes sur les guidages etc...)

Posté(e) (modifié)
Il y a 8 heures, JL3D46 a dit :

Si la différence est faible, tes moteurs auront tourné sans chauffer, et si c'est tout bon comme ça, il n'y a pas de raison de casser tes réglages.

Oui, je n'ai pas touché aux valeurs actuelles, ça marche trÚs bien comme ça.

Je travaille sur d'autres approches pour le réglage des paramÚtres Jerk et accélération.
Jusqu'à présent j'ai privilégié le Jerk pour le réglage de la définition des angles droits en ne faisant varier que trÚs peu l'accélération.
J'ai déjà prouvé que cette méthode fonctionne plus haut dans ce fil.
J'essaie maintenant la méthode inverse pour voir si j'obtiens un bon résultat aussi.
Ensuite je ferais un différentiel entre les deux méthodes pour, au final, déterminer le dosage idéal entre accélération et Jerk.

Déjà, grùce à toi, je sais que l'accélération est linéaire.
C'est une excellente base de travail.

Y a plus qu'à 🙂

Modifié (le) par Guizboy

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