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Posté(e) (modifié)

Bonjour Ă  toutes et tous,

Vu que je suis en pleine dĂ©couverte du monde de l'impression 3D, je me permet donc ce type de question 😉:

J'ai trouvĂ© une ender 3 d’occasion. Je constate que le tube PTFE est 2.5 fois plus court que sur la D12 230, et pour cause sur la ender l'extrudeur n'est pas fixĂ© sur le profilĂ© supĂ©rieur comme sur la D12, il se ballade le long de l'axe Z.

Je compte donc imiter cette configuration sur la D12.
Vous en pensez quoi ?
🙂

Modifié (le) par chacha007
Posté(e) (modifié)

ça va servir à quoi ? quel est l'objectif attendu  ?

on a vu il y a quelques jours,  que la longueur du tube ne jouait pas sur la rétractation

Modifié (le) par landaisd
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Posté(e) (modifié)
Il y a 1 heure, landaisd a dit :

ça va servir à quoi ? quel est l'objectif attendu  ?

on a vu il y a quelques jours,  que la longueur du tube ne jouait pas sur la rétractation

Sur quelques centimùtres en effet, mais la c'est 2.5 x plus court, donc ça doit jouer enormement j'imagine 😉

Se rapprocher d'un direct drive, et pour du tpu aussi ça doit ĂȘtre mieux

Modifié (le) par chacha007
Posté(e) (modifié)
il y a 7 minutes, chacha007 a dit :

jouer sur la valeur de rĂ©traction, sur quelques centimĂštres en effet, mais la c'est 2.5 x plus court, donc ça doit jouer enormement j'imagine 😉

j'ai regardĂ© la vidĂ©o sur ce sujet et j'ai rĂ©flĂ©chi (oui ça m'arrive parfois) depuis. Le filament est quand mĂȘme une piĂšce dure, en effort longitudinal ça doit donc pas crĂ©er beaucoup de variations, contrairement aux écarts de diamĂštre entre le tube PTFE et le filament.

Je ne vois donc l'intĂ©rĂȘt que pour le TPU. J'ai vu une vidĂ©o d'ailleurs de wanaho chine qui parle de kit direct drive pour la D12.

j'ai vu aprĂšs coup que tu avais Ă©ditĂ© en parlant du TPU 🙂

Modifié (le) par landaisd
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Posté(e)

J'amuserai à faire la modif un de ces jours... je vous tiendrai au jus 😉

Posté(e) (modifié)
il y a une heure, landaisd a dit :

sinon tu commandes ça :

 

 

oui, on en a parlĂ© je sais plus dans quel topic, Ă  ce moment lĂ  le machin n’était pas vraiment disponible et quelqu’un avait Ă©mit un doute sur la capacitĂ© des moteurs X et Z Ă  gĂ©rer une inertie plus importante, dans le cas de la ender c'est seulement sur le Z et pas de mouvement sur le X, et puis je prĂ©fĂ©rĂ© Ă©viter des frais en plus 😉... la ender c'est pour offrir

@landaisd tu as progressĂ© en chinois ? 😁

Modifié (le) par chacha007
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Posté(e)
Il y a 2 heures, chacha007 a dit :

Bonjour Ă  toutes et tous,

Vu que je suis en pleine dĂ©couverte du monde de l'impression 3D, je me permet donc ce type de question 😉:

J'ai trouvĂ© une ender 3 d’occasion. Je constate que le tube PTFE est 2.5 fois plus court que sur la D12 230, et pour cause sur la ender l'extrudeur n'est pas fixĂ© sur le profilĂ© supĂ©rieur comme sur la D12, il se ballade le long de l'axe Z.

Je compte donc imiter cette configuration sur la D12.
Vous en pensez quoi ?
🙂

Je pense que c'est une trĂšs bonne idĂ©e car tu gagnerais une sacrĂ©e longueur. J'avoue que j'y ai dĂ©jĂ  pensĂ© 😉

  • J'aime 1
Posté(e) (modifié)
Il y a 2 heures, Jonathan06 a dit :

Je pense que c'est une trĂšs bonne idĂ©e car tu gagnerais une sacrĂ©e longueur. J'avoue que j'y ai dĂ©jĂ  pensĂ© 😉

Cool, voila des paroles qui me confortent dans l'idée, à vue de nez cette modif à l'air toute simple à faire :
une plaque en mĂ©tal percĂ©e et boulonnĂ©e au bidule qui longe le machin de derriĂšre le truc-muche ou se fixera l'extrudeur, lui permettant ainsi un mouvement de yoyo 😁

P.S n’hĂ©sitez pas Ă  me corriger si je n'est pas utilisĂ© les bons termes

Modifié (le) par chacha007
  • +1 1
Posté(e)
Il y a 4 heures, landaisd a dit :

que la longueur du tube ne jouait pas sur la rétractation

Bizarre đŸ€”.

Une rÚgle non écrite et plutÎt empirique permet de trouver à peu prÚs la distance max de rétraction quand on est en bowden (à affiner ensuite). Elle est liée à la longueur du tube PTFE :

Citation

 La «rÚgle» est: 

1mm + 0,1mm pour 10mm de longueur de PTFE
 
 Donc, PTFE de 50cm (500mm) => 500/10x0,1 + 1 = 6 mm
 80 cm => 800/10x0,1 + 1 = 9 mm

D'ailleurs quand j'ai mis mon extrudeur en «mode volant» sur ma CR10-V2, le PTFE ne faisant plus que 200mm (originellement de 500mm), ma distance de rétraction est passée de 5,8mm @ 30mm/s à 2,9mm @ 30mm/s.

flying-extrudeur.thumb.jpg.88db9afc601a28c8e39802bc4965c37e.jpgPour  le voir en action >>> ici <<<

🙂

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Posté(e)
il y a 48 minutes, fran6p a dit :

Bizarre đŸ€”.

Une rÚgle non écrite et plutÎt empirique permet de trouver à peu prÚs la distance max de rétraction quand on est en bowden (à affiner ensuite). Elle est liée à la longueur du tube PTFE :

D'ailleurs quand j'ai mis mon extrudeur en «mode volant» sur ma CR10-V2, le PTFE ne faisant plus que 200mm (originellement de 500mm), ma distance de rétraction est passée de 5,8mm @ 30mm/s à 2,9mm @ 30mm/s.

flying-extrudeur.thumb.jpg.88db9afc601a28c8e39802bc4965c37e.jpgPour  le voir en action >>> ici <<<

🙂

pour la rétractation, c'est cette vidéo qui nous fait dire ça. 

 

sinon excellent ton extrudeur volant ! ça va donner des idées à @chacha007

Posté(e)
Il y a 1 heure, fran6p a dit :

 

flying-extrudeur.thumb.jpg.88db9afc601a28c8e39802bc4965c37e.jpgPour  le voir en action >>> ici <<<

 

Grandiose !!! 😍

 

il y a une heure, landaisd a dit :

sinon excellent ton extrudeur volant ! ça va donner des idées à @chacha007

C'est clair 😉, c'est gĂ©nial !! pour le mono en tout cas, en dual j'ai un doute sur la capacitĂ© des moteurs Z et X a encaisser les 2 extrudeurs.

Posté(e)

@landaisd

Je connaissais la vidĂ©o de Chep (une bonne partie de ses autres vidĂ©os est aussi instructive (en plus elles sont gĂ©nĂ©ralement courtes et vont Ă  l'essentiel). Son constat, aprĂšs ses essais. porte plus sur la qualitĂ© du tube PTFE. Le plus important concernant la qualitĂ© d'un PTFE est sa glisse interne, c'est d'ailleurs ce que met en avant le fabricant de tube Capricorn (mĂȘme son bleu «translucide» dont le diamĂštre interne est de 2mm est meilleur que le PTFE «classique» https://www.captubes.com/specs.html )

Pour l'extrudeur volant, j'en suis satisfait (il faut juste ne pas oublier de mettre les patins de feutre Ă  certains endroits sinon d'Ă©tranges bruits se font entendre 😉). J'ai dĂ» remplacer une fois le bras levier qui supporte l'extrudeur Ă  cause d'une maladresse de ma part lors d'un remplacement / changement de filament : je me suis trop appuyĂ© dessus et il a cassĂ© 😞 .

Au moins un autre utilisateur, @lion02 sur sa CoreXY a implĂ©mentĂ© un systĂšme similaire sur sa machine: le gros intĂ©rĂȘt, hormis rĂ©duire la longueur du PTFE est d'allĂ©ger le poids de la tĂȘte contrairement Ă  un systĂšme direct-drive. En gros on obtient un «semi-direct-drive» ou un «semi-bowden» 🙂

🙂

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Posté(e)
Il y a 4 heures, landaisd a dit :

@fran6p c'est vraiment top comme principe le semi-direct drive. 

đŸ€©
 

Il y a 21 heures, Jonathan06 a dit :

Tu nous feras des photos 😉

Je ne pourrais pas m'y mettre avant un moment... mais bon, sait on jamais..
Et si quelqu’un d'autre ce sent de faire la modif, qu'il n’hĂ©site pas Ă  nous partager son expĂ©rience ici 😉
 

Il y a 4 heures, fran6p a dit :

Pour l'extrudeur volant, j'en suis satisfait (il faut juste ne pas oublier de mettre les patins de feutre Ă  certains endroits sinon d'Ă©tranges bruits se font entendre 😉).

J'imagine que le moteur X est quand mĂȘme plus sollicitĂ© dĂ» Ă  l'inertie de l'extrudeur qui dance le jerk, tu as mit un moteur plus costaud ou tu as gardĂ© celui d'origine ?
Je me dit aussi que cette mĂȘme inertie doit demander de nouveaux rĂ©glages. Et que peu ĂȘtre, hormis le silence, ce que l'on gagne en rĂ©traction, on le perds en qualitĂ© ou autre chose... ?

Posté(e) (modifié)
il y a 19 minutes, chacha007 a dit :

đŸ€©
 

Je ne pourrais pas m'y mettre avant un moment... mais bon, sait on jamais..
Et si quelqu’un d'autre ce sent de faire la modif, qu'il n’hĂ©site pas Ă  nous partager son expĂ©rience ici 😉
 

J'imagine que le moteur X est quand mĂȘme plus sollicitĂ© dĂ» Ă  l'inertie de l'extrudeur qui dance le jerk, tu as mit un moteur plus costaud ou tu as gardĂ© celui d'origine ?
Je me dit aussi que cette mĂȘme inertie doit demander de nouveaux rĂ©glages. Et que peu ĂȘtre, hormis le silence, ce que l'on gagne en rĂ©traction, on le perds en qualitĂ© ou autre chose... ?

j'ai les mĂȘmes interrogations. C'est pour ça que je t'encourage Ă  faire ton projet d'extrudeur qui se balade en Z. 🙂 je serais le premier fan 😄 

edit : prĂ©voir dans ton projet, les deux extrudeurs, pour le dual color 😄

Modifié (le) par landaisd
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Posté(e)
Le 04/06/2021 at 16:14, chacha007 a dit :

tu as mit un moteur plus costaud ou tu as gardé celui d'origine ?

Pour l'axe X, moteur d'origine MAIS firmware Klipper depuis dĂ©jĂ  un bon moment avec «Pressure advance» configurĂ© (il faudrait maintenant que je l' «automatise» avec deux accĂ©lĂ©romĂštres montĂ©s sur la CR10V2 (un sur la tĂȘte, l'autre sur le plateau)). Le seul moteur que j'ai changĂ© c'est celui de l'extrudeur: un 23mm au lieu d'un 40mm (BMG avec rĂ©duction, pas de ≃415), poids rĂ©duit, couple efficace et pas de modification de la VrĂ©f du pilote car j'ai pris un moteur «pancake» de mĂȘme intensitĂ© (IMAX) que l'ancien (1A)

Le 04/06/2021 at 16:14, chacha007 a dit :

ce que l'on gagne en rétraction, on le perds en qualité ou autre chose... ?

Pas constatĂ© de perte de qualitĂ© (peut-ĂȘtre Ă  cause de ma vue qui baisse 😄 ). J'ai juste rĂ©duit un peu la vitesse d'impression (pas plus de 80-85mm/s sauf dĂ©placement Ă  180 et parois externes Ă  65/70).

🙂

  • Merci ! 1
Posté(e)
il y a 44 minutes, fran6p a dit :

un 23mm au lieu d'un 40mm (BMG avec rĂ©duction, pas de ≃415), poids rĂ©duit,

J'ai ce stepper 17Hs08-1004S  (datasheet ici) que je destinai pour un autre projet et cet extrudeur BMG 3:1 (ici), tu penses que ça ferait l'affaire ?

Autrement pour ceux que ça intéresse, il y a aussi une V2 de l'extrudeur volant : https://www.thingiverse.com/thing:4321837

😉

Posté(e)

Le Flying Circus Xtruder de la CR10V2 est la V2. Le support du BMG est incliné.

Ton moteur et le clone BMG me semblent adaptĂ©s. Pour mon BMG (Triangelab) sur les dents de l'engrenage blanc je lui mets un peu de graisse «PTFE» et Ă©galement un chouia Ă  la base des deux engrenages mĂ©talliques (ça amoindrit les bruits 😉 ).

Pour ton moteur tu vérifieras bien les paires moteurs. Comme le BMG utilise une réduction il faudra probablement inverser le sens de rotation du moteur soit dans Marlin ou autre firmware soit (moins facile car la connexion du cùble moteur n'est pas amovible cÎté Nema) en permutant deux fils sur le connecteur cÎté carte mÚre.

🙂

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