Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

Octobre 2021 : CommandĂ©e sur flsun3d.com Ă  429$ (380€) le 1/10, partie le 9/10, reçue le 13/10

Au montage, je repĂšre que les dĂ©placements des slides sur les 3 rails ont un petit point dur Ă  l’endroit oĂč ils sont restĂ©s stockĂ©s : je pense que les courroies ont du trĂšs lĂ©gĂšrement se marquer, je ne pense pas qu’il y aura de consĂ©quences (j’ai pourtant trouvĂ© que les tensions initiales des courroies me paraissaient un peu lĂ©gĂšres mais j’ai laissĂ© comme ça).

La carte mĂšre est une Makerbase MKS Robin Nano V3.0

carte mere

Data sauvegardées, formatage de la SD card comme préconisé.

Le montage s’est passĂ© sans problĂšme, je m’y suis repris Ă  2 fois pour faire avancer le filament dans l’extrudeur mais une fois parti, ça semble bon. Faudra quand mĂȘme dĂ©monter Ă  l’occasion ce clone d’extrudeur Bondtech pour voir l’intĂ©rieur.

Bed leveling et Z0 fait, on lance l’impression test avec Le gcode de la vis sur la carte SD et le filament fourni :

1er test

A part l’extrudeur qui fait du bruit, je suis impressionnĂ© par la fluiditĂ© de l’ensemble.

1ers réglages : PID température

Pour la buse :

ecv :  Classic PID
Recv :  Kp : 11.16 Ki : 0.51 Kd : 60.69
Recv : PID Autotune finished ! Put the last Kp, Ki and Kd constants from below into Configuration.h

Pour le BED, ça ne marche pas :

Send : M303 E-1 S60 U1
Recv : PID Autotune failed ! Bad extruder number

J’imagine que la config du Marlin stock ne le permet pas ???
Je ne pense pas rester sur Marlin mais ça m’intĂ©resse de savoir si c’est normal.

2iÚme réglages : E-step extrudeur

Initial M92 X80.00 Y80.00 Z80.00 E410.00 ; Mesuré 19mm au lieu des 20mm attendus ;
M92 E405.94 sauvegardé avec M500

 

1er Bilan positif, mais faudrait améliorer deux / trois choses :

-        Le fanduct qui me semble moyen et il y a un jeu au-dessus entre le ventilo et la platine alu d’un cotĂ© (cf image ci-dessous) : perte de flux
 ; ça ne me parait pas optimal mais je vais continuer Ă  tester d’abord

-        Le PTFE Bowden qui est trĂšs long et du coup demande environ 5mm de rĂ©traction : je pense rester en Bowden pour ne pas alourdir la tĂȘte mais passer en Flystrudeur pour ramener la rĂ©traction vers 2mm avec un PTFE capricorn beaucoup plus court

-        En rĂ©duisant la vitesse de rĂ©traction de l’extrudeur Ă  30mm/s, il devient complĂštement silencieux, 😅 ouf. Maintenant ce sont les 3 ventilateurs de la tĂȘte qui se font entendre mais c’est raisonnable, Ă  voir si quelqu’un a dĂ©jĂ  fait un upgrade plus silencieux ?

Fuite d'air... Fuite d’air (visible sans fanduct et avec lumiùre en dessous)

Je trouve différents fanduct sous thingiverse, design de Nissenko : https://www.thingiverse.com/thing:4950102/files
Un fichier CAO fusion 360 est prĂ©sent, merci Ă  lui. Il propose 8 versions de fanduct (5 sur ce lien et 3 autres sur une autre publi du mĂȘme auteur), de quoi satisfaire du monde.
Un autre design de Domi1988 : 
https://www.thingiverse.com/thing:4926469
Quelqu’un aurait-il dĂ©jĂ  testĂ© un de ces design ???

Essai de PrusaSlicer avec le gcode adapté de Motard Geek et on imprime cubes et benchy test. 
RĂ©sultat OK pour les cubes au premier plan imprimĂ©s avec des vitesses basses, et moyen pour le Benchy et le dernier cube enn haut imprimĂ©s plus rapidement. J’ai du boulot de mise au point pour imprimer au dela de 100mm/s


PA163123.jpg.866d381d33ac71c40c65b992ce31acc1.jpg

Sur le dernier cube (en haut de la photo), casse partielle, je n’avais pas cochĂ© le fait d’éviter de croiser les pĂ©rimĂštres

Et on ne voit pas sur la photo mais l’étrave du Benchy n’est pas propre en bas, ce qui semble dire que le refroidissement du fil fondu n’est pas suffisant (en cherchant Ă  imprimer Ă  140mm/s).

Je vais voir comment faire un Flystudeur pour réduire ce bowden avant de continuer à tout régler.

Je vous partage un lien en Anglais qui fait la review de cette FLSUN SR avec de nombreux tests et avec de possibles upgrades : https://3dprintbeginner.com/flsun-super-racer-review/

A suivre


Modifié (le) par julmar
  • J'aime 2
Posté(e)

LĂ©gĂšres modifications de l’extrudeur :

Ebavurage et ponçages de deux zones : l’engrenage mobile touchait le boitier qui a Ă©tĂ© poncĂ© et la fenĂȘtre de passage de la vis frottait sur celle-ci (repĂ©rable en comprimant le ressort en « ouvrant la porte » ) a Ă©tĂ© Ă©largie. Sinon, le plastique semble chargĂ© et donc assez rigide et costaud, Ă  voir dans le temps.

   PA173137.JPG.b30a07c645086b764f10f31cdbb2d185.JPG PA173138.JPG.36a286ca721756f8e0ec156621fb61f5.JPG PA173143.JPG.c900615cb1a39e885dd48b77d2ea4e6f.JPG

                      Ponçage ,                                                   Il y a maintenant du jeu ,                                      et ici aussi


 

1er proto passage en Flystrudeur :

1003121263_Capturedcran2021-10-18112026.jpg.d17cb50a64a2e40cb71054022937cb43.jpg706816263_Capturedcran2021-10-18112108.jpg.a83599a9d62b4d4411c66ccefe000319.jpg

Suspension par élastique entre les rotules sur les sliders coulissant sur les rails et les trous de la piÚce hexagonale.
Pivots sur des axes fait avec un rond de 4mm en aluminium coupé à longueur (trous de 4.1mm du coté serré et de 4.5mm sur la rotation libre)
Il faut rallonger le cablage moteur (si vous utiliser un nouveau cable, il faut vĂ©rifier le cablage pour faire comme l’initial) et raccourcir le tube Bowden.

 PA213147.JPG.1dfa9738e3d5751645867fde70983cb7.JPG PA213148.JPG.4dba942c9d14b9c14f2fb8c77ae36cd1.JPG

Des problÚmes sont encore à régler : il faut tenir le cùble du moteur extrudeur sinon ça va fatiguer trÚs vite : je vais intégrer une patte à la platine support NEMA
Il faut que je fasse passer la gaine Ă©lectrique du cotĂ© gauche des Ă©lastiques du fond car elle peut rentrer en contact avec l’ancien support extrudeur

Le tube bowden est réduit à 20cm au total, seulement 12cm environ entre les 2 pneufit.

 

Mise à jour du firmware V1.3 :

Mise Ă  jour du firmware de la carte mĂšre et de l’écran
PID buse refait, e-step extrudeur enregistré, faire le PID du bed permis par le nouveau firmware, refaire le bed leveling et le Z0.

 

Fanduct : Adoption du fanduct de Domi1988 qui améliore le rendu de la carÚne du Benchy.

 

Tests impression pour régler :

La bible des reglages : https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#temp

-          TempĂ©rature : mon filament Arianplast que j’imprimait Ă  215° sur la CR10S serait mieux Ă  225° sur la FLSUN SR, ce qui correspond Ă  la limite haute du constructeur (200-230°).

-          Rétraction : 1mm seulement est OK pour ne pas générer de stringing, merci le bowden court

 PA223166.JPG.466e00e670a4fba9edced17659d9fa87.JPG

A suivre avec des améliorations du flystrudeur...

Posté(e)

Commandée aujourd'hui sur flsun3D.com, un code promo de moins 30 $, Je suis impatient de la recevoir ...

Je reviens vers vous dÚs réception ... Le nombre d'utilisateur augmente ...

A bientĂŽt

  • J'aime 1
Posté(e)

Je suis passĂ© au firmware Guilouz (dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ© sur le forum) pour Ă©viter les incessantes Ă©critures sur l’EPROM de la carte mĂšre. Donc pas de reprise aprĂšs coupure de courant
 

2iÚme proto du Flystrudeur :

1043405249_Capturedcran2021-10-21182706.thumb.jpg.31612089a4f66efd1f83215970070d1c.jpg1858027466_Capturedcran2021-10-21182734.thumb.jpg.36498e99b3a085a7a3da6ed86209f69e.jpg

Le pourtour est devenu circulaire pour ne pas gĂ©nĂ©rer d’à-coup en cas de contact avec la gaine Ă©lectrique.
La platine NEMA intĂšgre une patte pour fixer par rilsan le cĂąble moteur extrudeur.
Les attaches des Ă©lastiques ne sont pas Ă  nĂ©gliger : cela doit ĂȘtre rĂ©glable facilement et limiter autant que possible les contacts avec la gaine Ă©lectrique, j’ai créé une piĂšce pour mettre les Ă©lastiques en «X», cela diminue leur espace occupĂ© et donc les contacts avec la gaine, cf photo.

PA273187.thumb.JPG.7f0ad42e59dccf47b4329cb4a434e2c6.JPG

Les tests se passent assez bien, c’est finalement pendant le bed levelling que je dois surveiller le plus car on balaye alors toute la surface du bed
 peut ĂȘtre que je fixerais les Ă©lastiques sur l’anneau exter du flystrudeur de maniĂšre moins espacĂ©e pour rĂ©duire encore les contacts avec la gaine mais c’est trĂšs correct dĂ©jĂ .

Une premiĂšre impression de 5h (piĂšces couleur cuivre) puis une autre de 10h (piĂšce rouge) montre que le flystrudeur semble fiable, vitesse max d’impression Ă  120mm/s et dĂ©placements Ă  150mm/s.
L’étau est dispo ici : https://www.prusaprinters.org/prints/206-table-clamp

 PA273192.thumb.JPG.51964586eb1badc0dcfee7f1053b212e.JPG  PA293202.thumb.JPG.a782a24c66d5be65da0179b8c32abb79.JPG

    L’ancien support extrudeur a Ă©tĂ© coupĂ© car il faisait parfois obstacle avec le filament !

Limitations constatées :

· Remplissage largeur 0,48mm limitĂ© Ă  120mm/s sinon ça fait de la dentelle (Ă  une tempĂ©rature de 220°, ce n’est pas bon, Ă  225°, c’est presque bien. Le dĂ©bit volumĂ©trique limite semble donc ĂȘtre d’environ 10 Ă  11mm3/s, ce qui n’est pas Ă©norme


Voir pour info : https://www.youtube.com/watch?v=0xRtypDjNvI

· Blob Ă  l’extĂ©rieur des piĂšces qui sont Ă  Ă©liminer (ils s’îtent facilement mais ne devraient pas ĂȘtre créés
)

· Du stringing apparait encore Ă  certains endroits malgrĂ© le fait d’avoir augmentĂ© la rĂ©traction Ă  1.5mm

PA293199.JPG.153444e658a0ad5e7ac2d149ab5507eb.JPG   DĂ©fauts de blob Ă  l’extĂ©rieur de la piĂšce


 PA293212.thumb.JPG.4b41099872a900de941bf6f76782ca4b.JPG  PA293214.JPG.419009a45a7cc70048869b536fdcf953.JPG

Donc content du flystrudeur à ce stade et le profil PrusaSlicer est encore à améliorer.
Pour augmenter davantage les vitesses, il semble qu’il va falloir augmenter le dĂ©bit possible en extrusion


CrĂ©ation d’un petit support pour soulager le tube bowden quand la SR est au repos :

 PA273195.thumb.JPG.70aa2cac8a4bc555eadc054ec65b4e6b.JPG  PA273197.thumb.JPG.4360ef2905bf09dfb9b0b2aa91a41b75.JPG

  • J'aime 1
  • +1 1
Posté(e)
Citation

RAS avec le firmware Guilouz ?

RAS, pas rencontré de soucis pour le moment, mais pas encore beaucoup d'heures non plus...

Tu nous detailleras ton montage direct drive, j'espÚre ! On veut voir ! 

Posté(e)
il y a 57 minutes, julmar a dit :

RAS, pas rencontré de soucis pour le moment, mais pas encore beaucoup d'heures non plus...

Merci je viens de flasher 🙂 

il y a 57 minutes, julmar a dit :

Tu nous detailleras ton montage direct drive, j'espÚre ! On veut voir ! 

Yep, mais j'ai toujours pas le droit de parler du proto que j'ai... En tout cas c'est simple et efficace 🙂 Juste le support à retravailler car pas pratique en cas de maintenance.

Ma tĂȘte est passĂ© de 235g Ă  360g !

J'en ai profitĂ© pour upgrader le corps de chauffe et la buse (pris une Nitro) 😛

PXL_20211029_132622798.jpg

PXL_20211029_140252957.jpg

ça devrait mieux chauffer 🙂 

Posté(e) (modifié)

Pas impossible que je te suive sur le corps de chauffe, le heat break et une buse car cela ne semble pas un point fort d'origine, et qui semble limiter les vitesses possibles (dĂšs 120mm/s ça semble ĂȘtre problĂ©matique dans certains cas).

Tu as gardé resistance et thermistor stock ?

Modifié (le) par julmar
Posté(e)

3iÚme proto Flystrudeur :

Juste les élastiques moins espacés pour diminuer les contacts avec la gaine électrique, sinon RAS.

939792364_Capturedcran2021-11-07161312.jpg.09fba826666a6d59d6cf17cbacc4ad01.jpgBloc-Fil.jpg.67f46845b8a884531dedcc3abf6305bb.jpg

STL dispo sous : https://www.prusaprinters.org/prints/84444-flystruder-delta-printer-flsun-sr

Montage du moteur extrudeur 17HS4023 (pancake de 23mm), plus lĂ©ger que l’original. Du coup, mon support de flystrudeur ne sert plus Ă  grand-chose au repos.
Ces moteurs sur des extrudeurs avec dĂ©multiplication n’ont pas besoin de force mais plutĂŽt de rĂ©activitĂ© et c’est le cas avec un moteur plus lĂ©ger, avec moins d’inertie.
Vref passée de 1,24v à 0,42v. Ampérage passé de 950mA à 680mA.
Accel max de l’extrudeur passĂ©e de 5000 Ă  8000mm/s2.
Avec ces rĂ©glages, le moteur chauffe encore un peu, ce qui m'Ă©tonne, quelqu’un aurait dĂ©jĂ  montĂ© et rĂ©glĂ© ce moteur ?

PB073229.thumb.jpg.f652d49d136152dc7eab1700ff71447d.jpg  PB083234.thumb.jpg.d0baa7ea117d761e750ab36e35cf8766.jpg

A+

  • J'aime 1
  • 3 weeks later...
Posté(e)

27/11/2021       Montage d’un corps de chauffe Volcano et de deux ventilateurs 5015.

Les 2 ventilo sont placés au plus bas et fixés avec des vis et intercalaires imprimés (vis nylon pas dispo chez bricotruc), ça passe pas loin des ressorts mais pas de contact.

289096496_FLSun_SR_Effectorv15.jpg.c368e469015593ffeb047f4452ea008a.jpg

 PB273255.thumb.JPG.189dd68cc88717bd415f404eb4ec5b3c.JPG PB273256.thumb.JPG.d4710089d5edead27557db667fd8797b.JPG

PB273261.thumb.JPG.42b6f009538134ed948c7639dbefebac.JPG

Les tests se passent bien.

PB273268.thumb.jpg.ecbc6fedcfc7b51f7e449d075b66ba6f.jpg

Maintenant, fini les upgrades, on va tester de belles impressions.

  • J'aime 1
Posté(e)

@julmar Est-ce que tu as un lien pour les support 5015 ou mĂȘme les fichiers step, ça serait cool. Merci.

Posté(e) (modifié)

Merci ! Je me suis débrouillé avec les STL aprÚs avoir vu que tu avais ajouté le step.

260624650_416470619816605_6254529852559426847_n.jpg

12.png

259657517_2959562644293320_2265922633979230293_n.jpg

Modifié (le) par Guilouz
  • J'aime 1
Posté(e)

@Guilouz @Motard Geek Avec les platines et les ventilo à 180° par rapport à mon montage, il y aura des interferences entre les ventilo et les ressorts des bras carbone...

interferences.thumb.jpg.b55c67cc194439d82e9fe5a680467da6.jpg

Quelque chose empeche de faire dans le meme sens que moi ?, comme ça :

montage-OK.thumb.jpg.1055d062951b8ad18941810d12ad62df.jpg

Posté(e)
il y a 3 minutes, julmar a dit :

@Guilouz @Motard Geek Avec les platines et les ventilo à 180° par rapport à mon montage, il y aura des interferences entre les ventilo et les ressorts des bras carbone...

Pour équilibrer le poids du Direct Drive.

Actuellement j'ai ce montage et ça passe : 

256163307_568026847608411_7843991068709948395_n.jpg

Mais en rabaissant y'a moyen que les ressorts touchent aux extrĂ©mitĂ©s du bedÂ đŸ€”

Posté(e)
Citation

Mais en rabaissant y'a moyen que les ressorts touchent aux extrémités du bed 

Je le crains : j'ai modélisé les ressorts par des cylindres pour abaisser au plus juste et d'aprÚs moi, cela ne passe que dans un sens...

Posté(e) (modifié)

Ah oui bien vu, je n'avais pas pensé aux ressors...

J'ai rehaussĂ© le tout de 5mm pour avoir une meilleur prise d'air du fan de droite avec le LGX Ă  cĂŽtĂ© et ajoutĂ© une 3eme vis pour le maintiens Ă©tant donnĂ© qu'un stabilisateur peut ĂȘtre fixĂ©.

 

12.png

13.png

14.png

15.png

Modifié (le) par Guilouz
  • J'aime 1
  • +1 1
  • 5 weeks later...
Posté(e)

Tout d'abord, merci pour les partages Julmar et toute la communauté en général

Je pense utiliser ton Flyextruder qui me semble ĂȘtre la solution la plus Ă©lĂ©gante que j'ai pu voir. J'aurais juste utilisĂ© de petits roulement Ă  bille pour que les axes tournent plus librement. Je tenterais Ă©ventuellement de redessiner le Inner-ring pour y placer les roulements. Pour le cordon Ă©lastique, quel diamĂštre?

Pour les 5015 quelqu'un aurait les liens pour des doubles roulement silencieux? Je cherche des solutions pour le bruit car, quoi qu'en disent pratiquement tout le monde, je la trouve bien bruyante.
DĂ©jĂ  je vais passer Ă  la Dremel le passage d'air du ventilo de l'alimentation. Car entre l'aluminium du boitier, la plaque du dessous en acier et j'avais aussi les pattes des pieds de sur-Ă©lĂšvements proposĂ©s par Motard il ne doit pas y avoir 1/2 cmÂČ de passage d'air.

Je ferais mon propre post pour ne pas polluer celui ci

Posté(e)

Salut @Pepone 66,

Concernant les pivots, c'est trÚs libre avec un coup de foret sur un coté (et serré sur l'autre coté). Mais mettre des roulements pour avoir une rotation parfaite, pourquoi pas, c'est toujours sympa de personaliser sa config.

Elastiques de diametre 1.5mmn trouvable en grance surface.

Concernant les ventilo, tu seras déçu par le bruit car en soufflant plus fort, on fait plus de bruit... Mais ces 5015 peuvent s'utiliser à 60% en impression PLA.

Reference : Sunon – ventilateur Turbo 5015 à Double roulement à billes, pour imprimante 3D, refroidissement centrifuge, DC 24V 0.41A, EF50152B1-1C01C-A99

N'hesites pas Ă  faire ton post mais pas de soucis de pollution, c'est fait pour echanger.

Bon print et bonne année 2022 à tous.

Posté(e)
Le 28/11/2021 at 17:55, julmar a dit :

27/11/2021       Montage d’un corps de chauffe Volcano et de deux ventilateurs 5015.

Les 2 ventilo sont placés au plus bas et fixés avec des vis et intercalaires imprimés (vis nylon pas dispo chez bricotruc), ça passe pas loin des ressorts mais pas de contact.

289096496_FLSun_SR_Effectorv15.jpg.c368e469015593ffeb047f4452ea008a.jpg

 PB273255.thumb.JPG.189dd68cc88717bd415f404eb4ec5b3c.JPG PB273256.thumb.JPG.d4710089d5edead27557db667fd8797b.JPG

PB273261.thumb.JPG.42b6f009538134ed948c7639dbefebac.JPG

Les tests se passent bien.

PB273268.thumb.jpg.ecbc6fedcfc7b51f7e449d075b66ba6f.jpg

Maintenant, fini les upgrades, on va tester de belles impressions.

Bonjour Julmar

J'ai reçu mon imprimante hier,

Installé tout de suite mon PEI, mon corps de chauffe volcano, heatbreak bi métal et nouvelle buse.

Je vois que toi aussi, peux tu me dire qu'elle version de fanduck tu as mis s'il te plait.

Cordialement

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire

Créer un compte

CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • CrĂ©er...