papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 @Maeke fiston Pour l'axe X Déplacement vers la droite de 20mm Mesure de 25mm réelle Voir photos
papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 @Maeke Pour l'axe Z Déplacement demandé de 20 mm Même déplacement 20mm identique
Maeke Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 Tu peux me mettre tous tes résultats sur un seul message stp, j'ai pas fini d'éplucher tout le sujet sinon.
papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 Pour l'axe Y Déplacement demandé 20 mm Déplacement réel 25 mm Voir photo
papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 il y a 2 minutes, Maeke a dit : Tu peux me mettre tous tes résultats sur un seul message stp, j'ai pas fini d'éplucher tout le sujet sinon. Désolé je le faisais en direct je viens juste de rentrer
papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 Donc déplacement X 20 mm = 25 mm Déplacement Z 20 mm=20 mm Déplacement Y 20 mm = 25mm
Maeke Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 ok, on commence à avoir une base de travail pour le développement du firmware, je vais pouvoir commencer par les calculs des e-step. Mais prépares toi à flasher le firmware plusieurs fois, on aura pas tout dès le départ. Ne fais pas de test du titan aero tant que le firmware n'a pas de paramètres compatibles (le sens et l'e-step sont probablement complètement à côté de la plaque atm).
papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 (modifié) @Maekemerci fiston, mais je viens de découvrir un gros problème que je craignais le poids sur l'axe Z la Descente est parfaite, par contre la montée, le moteur n'es pas assez puissant !!, je viens de tester avec un autre moteur même marque, et j'ai le tac tac du moteur qui force !!! Est ce que il existe des moteurs plus puissants ?? Soit la solution de l'anet A 8 un moteur de chaque côté ? Je suis dégouté !!! Demain Je m'attaque au passage du câble rj45, pour pouvoir la déplacer dans le garage et la elle sera connectée, pour pouvoir faire les manipulations logiciels !! Modifié (le) Septembre 7, 2018 par papa50
Maeke Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 Oui, il existe des moteurs plus puissants, mais là c'est en dehors de mes compétences. @Jean-Claude Garnier, ton avis? 1
papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 il y a 11 minutes, Maeke a dit : Oui, il existe des moteurs plus puissants, mais là c'est en dehors de mes compétences. @Jean-Claude Garnier, ton avis? Ce qui m'énerve c'est que je tourne une tige T8 avec deux doigts, et ça monte !!!!!
papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 Vous avez déjà, une imprimante 3D YELLOWIDOW à l'envers, et bien sur ça descend tout seul 1 2
veeger Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 (modifié) etonnant papa que ca force et claque . le surpoids viendrait d ou d aprés toi ? tu as mis des roulements a bille ? vaseline ? tu peux recuperer le moteur extruder de l anet qui est je pense + puissant. j ai fait la meme chose car des moteurs que j avais acheté me paraissaient plus faiblichons. je les ai tous mis en extrudeur Modifié (le) Septembre 7, 2018 par veeger 1
papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 il y a 7 minutes, veeger a dit : etonnant papa que ca force et claque . le surpoids viendrait d ou d aprés toi ? tu as mis des roulements a bille ? vaseline ? Quand tu fais le nombre de pièces 2 barres de 2040 *420 2 moteurs 2 plates 1plate centrale Le titan aero la Visserie Ça doit faire son poids quand même Concernant le Graissage c'est fait, mais après quelques montées et descentes c'est mieux, mais toujours pas parfait en montée !!!
Janpolanton Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 @papa50 Sur la CM de l'Anet, le stepper du Z était réglé pour 2 moteurs en //. La Vréf était d'environ 1.3V Tu n'en a plus qu'un seul, il faut régler le potar R30. 1
papa50 Posté(e) Septembre 7, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2018 Merci @Janpolantontu es un chef, est que moi je peux le faire, j'en doute !!!
Janpolanton Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 il y a 4 minutes, papa50 a dit : Merci @Janpolantontu es un chef, est que moi je peux le faire, j'en doute !!! Si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera. Il faut être un peu minutieux. Déjà, tu mesures la tension entre le GND et la partie métallique du potar (sans lancer les moteurs mais avec l'imprimante sous tension) Tu devrais trouver 1.3V. Ensuite tu coupes le jus et tu tournes un petit peu le curseur dans un sens (peu importe lequel) et de nouveau tu mesures pour voir si ça a baissé ou augmenté afin de repérer les sens du curseur (augmentation ou diminution). Et tu me donne les résultats... 1
Yo' Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 (modifié) Salut @papa50, Il y a un tuto pour régler tes pilotes de moteurs. suis les conseils de JPA. Au lieu de changer tes moteurs, tu peux éventuellement y mettre une démultiplication surtout que tu n'aura pas beaucoup de modifs à faire, tu as déjà une courroie sur tes axes Z. Modifié (le) Septembre 7, 2018 par Yo' 1
mikebzh44 Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 Et en faisant un câble en Y pour utiliser les deux prises Z1 et Z2 pour alimenter ton unique moteur Z ? Ça a du sens [mention=10126]janpolanton[/mention] ? Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Janpolanton Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 il y a 5 minutes, mikebzh44 a dit : Et en faisant un câble en Y pour utiliser les deux prises Z1 et Z2 pour alimenter ton unique moteur Z ? Non ça ne sert à rien
mikebzh44 Posté(e) Septembre 7, 2018 Posté(e) Septembre 7, 2018 Ah oui, logique [emoji6]Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
papa50 Posté(e) Septembre 8, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 8, 2018 (modifié) Il y a 8 heures, Janpolanton a dit : Si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera. Il faut être un peu minutieux. Déjà, tu mesures la tension entre le GND et la partie métallique du potar (sans lancer les moteurs mais avec l'imprimante sous tension) Tu devrais trouver 1.3V. Ensuite tu coupes le jus et tu tournes un petit peu le curseur dans un sens (peu importe lequel) et de nouveau tu mesures pour voir si ça a baissé ou augmenté afin de repérer les sens du curseur (augmentation ou diminution). Et tu me donne les résultats... Merci JPA, Pour trouver ce "potar' Il faut démonter le moteur ? C'est ça ? J'ai ça !! tout neuf, mais je ne sais pas m'en servir Modifié (le) Septembre 8, 2018 par papa50
papa50 Posté(e) Septembre 8, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 8, 2018 J'ai réussi à m'en servir yes !!!!! @Janpolantonj'ai bien 13v Bon je viens de démonter, un vieux nema17 qui forcé (BED anet A8) C'est pas ça, donc, c'est sur la carte mère, mais je vois pas de R30
papa50 Posté(e) Septembre 8, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 8, 2018 Il y a 9 heures, Yo' a dit : Salut @papa50, Il y a un tuto pour régler tes pilotes de moteurs. suis les conseils de JPA. Au lieu de changer tes moteurs, tu peux éventuellement y mettre une démultiplication surtout que tu n'aura pas beaucoup de modifs à faire, tu as déjà une courroie sur tes axes Z. Merci Yo' pour cette nouvelle solution sympa!!!!
mikebzh44 Posté(e) Septembre 8, 2018 Posté(e) Septembre 8, 2018 [mention=9780]papa50[/mention] Il est là ton potar [emoji6] Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk 1
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