Vanvan Posté(e) Mai 12, 2018 Auteur Posté(e) Mai 12, 2018 j'ai un problème depuis ce matin, le z monte d'environ 2 mm juste après le dernier palpage donc impossible d'imprimé, àde quoi ça peux venir, je n'ai absolument rien changé, j'ai encore passé l'après-midi pour résoudre ça et impossible. Les 3x5 palpage se font sans problème.
ant1bar Posté(e) Mai 14, 2018 Posté(e) Mai 14, 2018 salut a tous. A mon tour de galérer avec le bl touch.... j'ai branché mon bl touch en plus de mon endstop zmin. le capteur fonctionne normalement en mode test. mais de que je fais un G32 ou un G30 Z1.7 le z descend le capteur déclenche (la tige remonte) mais le z ne s’arrête pas et la buse vient forcer sur le bed. je ne vois pas d’où cela vient. voici mon fichier config pour la partie endstop: ## Endstops # See http://smoothieware.org/endstops endstops_enable true # The endstop module is enabled by default and can be disabled here #corexy_homing false # Set to true if homing on a hbot or corexy alpha_min_endstop 1.24^! # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground #alpha_max_endstop 1.25^ # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops alpha_homing_direction home_to_min # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop alpha_min 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set alpha_max 220 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set beta_min_endstop 1.26^! # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground #beta_max_endstop 1.27^ # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops beta_homing_direction home_to_min # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop beta_min 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set beta_max 220 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set gamma_min_endstop 1.28^! # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground #gamma_max_endstop NC # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops gamma_homing_direction home_to_min # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop gamma_min 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set gamma_max 220 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set alpha_max_travel 500 # Max travel in mm for alpha/X axis when homing beta_max_travel 500 # Max travel in mm for beta/Y axis when homing gamma_max_travel 500 # Max travel in mm for gamma/Z axis when homing et pour la partie Z probe : ## Z-probe # See http://smoothieware.org/zprobe zprobe.enable true # Set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.29 # Pin probe is attached to, if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 5 # Mm/sec probe feed rate zprobe.debounce_ms 100 # Set if noisy zprobe.fast_feedrate 100 # Move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 25 # How much above bed to start probe gamma_min_endstop 1.28^! # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict, ## BLTouch Servo Settings ## M280 S3 deploy pin ## M280 S5.5 zpin test mode ## M280 S7 Retract pin ## M280 S8.4 self test ## M280 S10.6 Alarm release switch.servo.enable true switch.servo.input_on_command M280 S3.0 # M280 S7.5 Would be midway switch.servo.input_off_command M280 S7.0 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin switch.servo.output_type hwpwm # H/W PWM output settable switch.servo.pwm_period_ms 20 # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz # Levelling strategy # Example for 3-point levelling strategy, see wiki documentation for other strategies leveling-strategy.three-point-leveling.enable true # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane leveling-strategy.three-point-leveling.point1 110.0,2.0 # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557 leveling-strategy.three-point-leveling.point2 200.0,180.0 # the second probe point (x,y) leveling-strategy.three-point-leveling.point3 40.0,180.0 # the third probe point (x,y) leveling-strategy.three-point-leveling.home_first true # home the XY axis before probing leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance 0.03 # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets -25.0,7.0,0.0 # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane false # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false si vous voyez une solution ça serait le top... sinon je sens que je vais pas tarder a passer commande d'un touch mi.... une photo de mon cablage (toujours pas propre en ordre comme on dit ici)
pascal_lb Posté(e) Mai 14, 2018 Posté(e) Mai 14, 2018 fais tu un G28 avant ? ton endstop Z fonctionne t'il correctement ? il y a 14 minutes, ant1bar a dit : sinon je sens que je vais pas tarder a passer commande d'un touch mi.... profite il y a une commande groupée
ant1bar Posté(e) Mai 14, 2018 Posté(e) Mai 14, 2018 salut Pascal, le g28 se passe bien. le home se fait bien sur les 3 endstops... merci pour le coup de main.
pascal_lb Posté(e) Mai 14, 2018 Posté(e) Mai 14, 2018 il y a 20 minutes, ant1bar a dit : le g28 se passe bien. le home se fait bien sur les 3 endstops... merci pour le coup de main. as tu essayé de chargé la version la plus récente de smoothie : firmware-latest.bin https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin
ant1bar Posté(e) Mai 15, 2018 Posté(e) Mai 15, 2018 Si il n’a pas changé depuis le 1er mai c’est la version que j’ai. Je vais peut-être le remplacer ce soir quand même. On verra bien.
Ced21 Posté(e) Juin 1, 2018 Posté(e) Juin 1, 2018 Une idée... Essaye si tu as le fichier "override" présent sur la SD de le supprimer, puis de reboot et relance la machine, lance un G28X0Y0, puis M280S10.6, puis M280S3 lance un G32, le Bltouch devrait palpé et interrompre la descente en Z, malgré la présence de ton capteur Z-endstops.
Vanvan Posté(e) Juin 1, 2018 Auteur Posté(e) Juin 1, 2018 (modifié) J'ai pas ce fichier, je tenterais le réglage, merci. A au fait le g32 je le fait à chaque fois lors de mes impression en début de g-code. Modifié (le) Juin 1, 2018 par Vanvan
pascal_lb Posté(e) Juin 1, 2018 Posté(e) Juin 1, 2018 Il y a 3 heures, Vanvan a dit : J'ai pas ce fichier le fichier "override" tu l'as uniquement si tu as fait un M500 Il y a 3 heures, Vanvan a dit : A au fait le g32 je le fait à chaque fois lors de mes impression en début de g-code. idem au moins je suis tranquille si il y a quelque chose qui a bougé
Vanvan Posté(e) Juin 2, 2018 Auteur Posté(e) Juin 2, 2018 ok, je viens de le voir en faisant ce m500.
rarnomix Posté(e) Septembre 24, 2018 Posté(e) Septembre 24, 2018 salut a tous , je déterre un peu ce sujet.. j'ai moi aussi ce fichier Override qui apparaît par intermittence sur ma carte SD et qui me détraque tout , pourtant je ne fait pas de M500 .. comment se fait-il qu'il apparaisse tout seul , je suis obligé de le supprimer pour que ma machine fasse son G32 correctement.
madeo54 Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 (modifié) Bonjour à tous j’ai installé un BLTouch comme indiqué @Elenedeath j’allume la carte le BLT clignote puis reste allumé. si je fais une des commandes avec Pronterface: >>> M119 SENDING:M119 X_min:1 Y_min:1 Z_min:1 pins- (X)P1.24:1 (Y)P1.26:1 (Z)P1.28:1 Probe: 1 >>> G28 SENDING: G28 fait le home >>> G32 SENDING:G32 ZProbe triggered before move, aborting command. Et là c’est moi qui bug… pouvez-vous m’aider SVP Merci Modifié (le) Avril 8, 2019 par madeo54
pascal_lb Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 Il y a 3 heures, madeo54 a dit : Et là c’est moi qui bug… il détecte qu'il n'y pas de home sur le Z avant palpage... lors du G28 il fait le home sur le Z également ?
madeo54 Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 je regarde demain matin, Une question, la ligne M119 est-elle juste car tous les endstops sont sur 1. M119 X_min:1 Y_min:1 Z_min:1 pins- (X)P1.24:1 (Y)P1.26:1 (Z)P1.28:1 Probe: 1
madeo54 Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 Bonjour, essai de ce matin pour le G28: le X arrive sur le fin de course le Z descend sur le fin de course le Y arrive sur le fin course
pascal_lb Posté(e) Avril 9, 2019 Posté(e) Avril 9, 2019 Le 08/04/2019 at 16:15, madeo54 a dit : G32 SENDING:G32 ZProbe triggered before move, aborting command. sur cette ligne probe.probe_pin 1.28!^ # Pin probe is attached to, if NC remove the ! je ne sais pas si tu est sur le pin 1.28 OU 1.29, tu corrigeras, mais après si tu as un "!" enlève le, si tu n'en as pas mets en un
madeo54 Posté(e) Avril 10, 2019 Posté(e) Avril 10, 2019 Je suis sur le 1.29^ et j'ai enlevé le ! avec pronterface le G28 fonctionne par contre pour le G32 la buse s'écrase sur le bed
madeo54 Posté(e) Avril 13, 2019 Posté(e) Avril 13, 2019 Bonjour, voilà depuis ce matin... Le G28 fonctionne les endstops réagissent bien. Le G32 ne donne rien Avec l'écran le leveling, premier troisième, quatrième se déplacent. Au démarrage de l'imprimante le BLTouch descend le pin et le remonte et reste allumé. Mais je n'ai pas de réaction aux commandes M280 S3, M280 S5.5 etc.... je n'arrive pas à trouver la solution ! Merci de votre aide
pascal_lb Posté(e) Avril 13, 2019 Posté(e) Avril 13, 2019 il y a 46 minutes, madeo54 a dit : je n'arrive pas à trouver la solution ! as tu ajouté ces lignes ? switch.servo.enable true switch.servo.input_on_command M280 S3.0 # M280 S7.5 Would be midway switch.servo.input_off_command M280 S7.0 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin switch.servo.output_type hwpwm # H/W PWM output settable switch.servo.pwm_period_ms 20 # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz attention au pin, là c'est le 1.23 mais après je ne sais pas là ou tu l'as branché… (les 2 fils de commande)
madeo54 Posté(e) Avril 13, 2019 Posté(e) Avril 13, 2019 (modifié) une copie de mon config switch.servo.enable true switch.servo.input_on_command M280 S3.0 # M280 S7.5 Would be midway switch.servo.input_off_command M280 S7.0 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin switch.servo.output_type hwpwm # H/W PWM output settable switch.servo.pwm_period_ms 20 # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz Modifié (le) Avril 13, 2019 par madeo54 erreur
madeo54 Posté(e) Avril 13, 2019 Posté(e) Avril 13, 2019 J'ai branché comme @Elenedeath -SIG (fil bleu) sur le pin 1.23 -5V (fil rouge) sorti de la fiche pour rejoindre l'autre fiche -GND (fil noir) sur le GND a coté du pin 1.22 et 1.23 J'ai inversé la connexion du fil noir et bleu...(photo) Je fais un G28 qui est bon. Le G32 commence puis écrase la buse sur le plateau !!
pascal_lb Posté(e) Avril 13, 2019 Posté(e) Avril 13, 2019 il y a 31 minutes, madeo54 a dit : Je fais un G28 qui est bon. Le G32 commence puis écrase la buse sur le plateau !! lorsque tu fais le G28 ça fait le home que sur le X et Y ? As tu laissé le endstop du Z
Vanvan Posté(e) Avril 13, 2019 Auteur Posté(e) Avril 13, 2019 Regarde par rapport à mon fichier config config
madeo54 Posté(e) Avril 13, 2019 Posté(e) Avril 13, 2019 oui le home est sur X, Y, sur le Z oui j'ai laissé le endstop sur Z min et le BL sue Z max. Merci @Vanvan je regarde ton fichier config. est-il pour une cartesienne?
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