Kerr_Haggan Posté(e) Avril 28, 2022 Posté(e) Avril 28, 2022 Bonjour, Je me pose une question, sur la X2 avec une carte Ruby 32 bits, est-ce qu'il y a un deux drivers pour les deux moteurs des axes Z ou un seul ? Parce que dans cette vidéo réalisée sur une Genius à partir de 5:01mm il parle d'une fonction Marlin z stepper auto aligment qui permet en automatique de régler l'horizontalité de l'axe X, mais que pour cela il faut impérativement que les moteurs soient pilotés par deux drivers différents (logique). Et de fait dans la vidéo les deux moteurs sont désolidarisés. Est-ce que c'est aussi le cas de la X2 ? J'ai trouvé deux infos contradictoires en parcourant le net, du coup je ne sais qui croire... J'ai eu des problÚmes de réglage de l'axe X suite au démontage par l'ancien propriétaire et il a aussi tordu les vis filetées des axes Z... donc pour l'instant tout au moins j'ai supprimé la courroie de synchro qui est à mon sens inutile puisque deux moteurs pas à pas qui forceraient en cas de désynchro...
pommeverte Posté(e) Avril 28, 2022 Posté(e) Avril 28, 2022 (modifié) Salut, Je serais tenté de dire qu'il manque un pilote... me trompe-je ? Modifié (le) Avril 28, 2022 par pommeverte
MrMagounet PostĂ©(e) Avril 28, 2022 PostĂ©(e) Avril 28, 2022 Alors c'est simple voici la rĂ©ponse, sur une X1 et Genius tu as 2 driver Z et Z2, 1 driver par moteur Z donc si l'on retire la courroie de synchro des Z on peut utilise la Fonction G34 pour l'auto alignement des Z. Mais sur la X2 et la Genius Pro il n'y a plus qu'un seul drive Z pour gĂ©rer les 2 moteurs Z1 et Z2 ici il est donc primordiale de garder la courroie de synchronisation et de ne surtout pas avoir la fonction G34 dans le Marlin ou du moins ne jamais l'utiliser ceci est incompatible totalement avec la X2 et la Genius pro pour le coups et serait aller vers de gros soucis  Donc ici tu ne peux pas utiliser cette fonction et je t'invite a remettre la courroie, c'est une abĂ©ration de la retirer sur une X2 Ha merde je me suis fit griller par une pomme verteÂ
Kerr_Haggan Posté(e) Avril 29, 2022 Auteur Posté(e) Avril 29, 2022 Salut et merci ! Dommage, bon, je vais devoir encore bosser pour redresser les tiges filetées
pommeverte PostĂ©(e) Avril 29, 2022 PostĂ©(e) Avril 29, 2022 (modifiĂ©) Etant donnĂ© qu'il y a un emplacement pour un dernier pilote de moteur, il devrait ĂȘtre possible de piloter chaque moteur Z indĂ©pendamment en ajoutant ce pilote manquant, un fin de course Z2 (voir message suivant ) et en adaptant le firmware (EDIT) pour utiliser le merdouilleTouch . Cependant, une mĂ©canique saine est toujours un excellent point de dĂ©part. C'est pour ça qu'aprĂšs avoir corrigĂ© la rectitude des vis trapĂ©zoĂŻdales, je remplacerais tes coupleurs rigides par une version souple qui t'Ă©viteront d'avoir des contraintes inutiles sur les vis. ModifiĂ© (le) Avril 29, 2022 par pommeverte
Savate Posté(e) Avril 29, 2022 Posté(e) Avril 29, 2022 il y a 19 minutes, pommeverte a dit : manquant, un fin de course Z2 en fait il manquera les fin de course Z1 et Z2 puisque c'est le bltouch qui fait office de endstop sur la x2  1
Kerr_Haggan Posté(e) Avril 29, 2022 Auteur Posté(e) Avril 29, 2022 Effectivement il semble y avoir un emplacement libre à droite des drivers existants. Je vais étudier le truc. @pommeverte j'ai déjà mis des coupleurs araignée pour limiter les contraintes, mais celles que je voulais éviter c'était libérer aussi l'axe qui est contraint en trois points ce qui n'est pas une trÚs bonne chose non plus.
pommeverte PostĂ©(e) Mai 1, 2022 PostĂ©(e) Mai 1, 2022 Salut, Pour info, il existe des moyens pour rĂ©duire le wobble, notamment ici, qui te permettront peut-ĂȘtre de solutionner ton problĂšme.
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