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Anycubic Kobra 3 Combo

Description complète kit Formbot Voron 2.4


Funboard29

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Il y a 8 heures, aldo_reset a dit :

Combien coûte le canbus et est-ce un avantage décisif ?

Un peu plus de 20 euros en comptant l'interface et une ou deux bricoles.

Ce qui m'a décidé, hormis la simplification du câblage, c'est la poussière de plastique provenant des cable chain.

Au bout d'un moment il y en a partout, surtout sur les courroies.

Il y a 8 heures, aldo_reset a dit :

Est-ce utile de passer en canbus immédiatement ?

C'est préférable, ça évite de tout démonter pour l'installer.

Sans compter qu'il faut reflasher la carte contrôleur.

Attention, pour une raison que je n'ai pas réussi à identifier clairement, le pi3 B n'aime pas le Canbus, mieux vaux un Pi4.

  • +1 1
  • Merci ! 1
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Bonjour,

Une petite astuce pour le câble CanBus sur une Octopus.

Ca existe tout fait mais vous pouvez vous le fabriquer vous même pour quelques euros.

Achetez une rallonge téléphonique de 2 mètres, dénudez le câble en laissant 1 ou 2 cm après la RJ11.

Il y a 6 conducteurs, ne conservez que les deux du milieu, CAN-L, CAN-H voir la photo :

BTT-Octopus-Pro-V1.0-color-PIN.jpg.4abc5271802c58d5171d441a4d2c602f.jpg

Vous torsadez soigneusement les deux fils, vous rajoutez deux conducteurs 18 AWG pour l'alimentation et vous avez un câble canbus au top.

 

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  • 2 months later...

Bonjour,

Après la vente de mes deux CR10 je ne conserve que la Voron qui va donc tout imprimer.

J'ai deux ou trois modifications à effectuer comme rendre amovible la paroi supérieur et la gauche.

Mais je dois surtout installer un détecteur de filament, c'est plus prudent.

Je ne sais lequel prendre, il y a beaucoup de solutions disponibles.

Si vous pouviez me donner un retour d'expérience de vos installations, ce serait sympa.

D'avance merci.

 

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@Funboard29

J'ai installé récemment celui-ci :  BTT SFS V2.0 Smart Filament Sensor

Il fonctionne très bien, et possede deux fonctions :
- absence de filament
- filament coincé

Les deux fonctions sont tres bien supportées par Klipper.    J'ai commencé avec le manque de filament, il ne me reste qu'à programmer le filament coincé...   

Je trouve que c'est un bon investissement.

image.thumb.jpeg.6372f7aa0730f0860062c5e99f1a315d.jpeg

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Merci pour ton retour.

Je pensais, faute de mieux, bricoler un truc avec un simple fin de course.

Mais si le BTT est fiable c'est parfait.

 

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Il y a 10 heures, Funboard29 a dit :

Mais si le BTT est fiable c'est parfait.

En tout cas, ca fait des mois qu'il fonctionne et je n'ai pas eu de problème à ce jour !!

😎

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C'est une bonne nouvelle parce que j'avais installé le dispositif prévu sur l'Orbiter 2 et ce n'est pas bon.

C'est un truc qui fonctionne avec un un micro inter et une bille, ce n'est pas fiable.

Dommage, c'était très compact et fixé à l'extrudeur. 3 bout de fil de 2cm sur le Canbus et zou.

Je viens de commander le BTT, encore merci.

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il y a 23 minutes, Funboard29 a dit :

C'est un truc qui fonctionne avec un un micro inter et une bille, ce n'est pas fiable.

Le système est pourtant plutôt fiable (utilisé comme capteur pour l'ercf), mais ça ne détecte que la présence ou l'absence de filament, pas un filament coincé.

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Le principe est bon mais ici c'est l'application qui pêche.

La bille est trop petite, le micro switch est très sensible et la moindre variation de diamètre du filament suffit pour créer des problèmes.

J'ai insisté longtemps avec ce machin, j'aimais bien le système.

J'ai imprimé une demi douzaine de boitiers avant d'abandonner.

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il y a 17 minutes, Funboard29 a dit :

La bille est trop petite, le micro switch est très sensible et la moindre variation de diamètre du filament suffit pour créer des problèmes.

je ne parlais pas du tout ce ce mod là qui me semble bien compliqué, mais du mod 'standard' dispo avec l'ercf 
EnragedRabbitProject/usermods/CW2_with_ECAS_and_optional_sensor at main · EtteGit/EnragedRabbitProject · GitHub
EnragedRabbitProject/usermods/Orbiter_Toolhead_Sensor at main · EtteGit/EnragedRabbitProject · GitHub 

la version avec rondelle acier, aimant et capteur à induction fonctionne aussi très bien (et prend un tout petit peu moins de place)

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Merci @Savate,  j'aime bien tes exemples je ne les avais pas cherché sur Github.

Ils ont l'avantage de détecter le filament au plus près de l'extruder.

Mais je constate que le concepteur à mis en ligne 3 versions du stl pour ajuster la force de contrainte du système.

Le système Orbiter, quelque soit les 6 versions que j'ai imprimé, ne me permet pas de faire passer du TPU.

Je vais essayer le BTT utilisé par @PierreG, je vous dirais ce que j'en pense.

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il y a 31 minutes, Funboard29 a dit :

Le système Orbiter, quelque soit les 6 versions que j'ai imprimé, ne me permet pas de faire passer du TPU.

pour le tpu, le mode 'rondelle' + aimant + capteur à effet hall est le plus efficace.

 

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