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Posté(e)

@fran6p Tu comprends quelque chose de ce charabia ?

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Posté(e)
  Le 06/02/2020 at 19:40, Guillaume3D a dit :

Tu comprends quelque chose de ce charabia ?

Dérouler  

Réponse courte: oui.gif.fe867e4cc9d5fab4e655d0649b194dd3.gif  rire_1.gif.3f5e76dc23e8dc86ea9ebeb38ef14ae0.gif

 

hangover-maths.gif.74531255b457b42e9590e711a947131d.gif

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Posté(e) (modifié)

Après pas mal de déboires, j'ai réussis à avoir quelque chose. J'ai du télécharger la version github de Marlin publié par BigreeTech car la version officiel de marlin n'avait pas inclus correctement la SKR 1.4 TT. D'ailleur la versions de marlin pour la SKR 1.4 Turbo est sortie qu'il n'y a de très peu de temps 🙂 

Comme je suis un Dieu vivant, pour l'instant tout se compile et tout à l'air de fonctionner. Je viens de commander la carte (SKR v1.4 Turbo 120mhz) et je l'attend pour faire mes premiers tests 😄 

Modifié (le) par Guillaume3D
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  • 3 months later...
Posté(e)
  Le 10/02/2020 at 17:15, Guillaume3D a dit :

Après pas mal de déboires, j'ai réussis à avoir quelque chose. J'ai du télécharger la version github de Marlin publié par BigreeTech car la version officiel de marlin n'avait pas inclus correctement la SKR 1.4 TT. D'ailleur la versions de marlin pour la SKR 1.4 Turbo est sortie qu'il n'y a de très peu de temps 🙂 

Comme je suis un Dieu vivant, pour l'instant tout se compile et tout à l'air de fonctionner. Je viens de commander la carte (SKR v1.4 Turbo 120mhz) et je l'attend pour faire mes premiers tests 😄 

Dérouler  

bonjour, tu as reçu ta carte ? Tu peux nous dire si tout est ok?

 

  • 4 weeks later...
Posté(e) (modifié)

Bonjour, j'espère ne pas arriver trop tard et que les souvenirs de la config des TMC 2208 sur une BTT SKR 1.4 sont encore frais.

J'en ai installé des DIY V3 sur ma Ender 3, sous Marlin 2.0 et les 4 moteurs fonctionnent comme attendu MAIS j'ai le message"TMC connection error" qui s'affiche à l'écran. Par ailleurs le code M122 laisse penser que la com UART ne se fait pas du tout :

Driver registers:
		X	0x00:00:00:00	 Bad response!
		Y	0x00:00:00:00	 Bad response!
		Z	0x00:00:00:00	 Bad response!
		E	0x00:00:00:00	 Bad response!
Testing X connection... Error: All LOW
Testing Y connection... Error: All LOW
Testing Z connection... Error: All LOW
Testing E connection... Error: All LOW

Voici la configuration de la carte :

FGP642EK6WZYS9A.LARGE.jpg?auto=webp&fram

J'ai également réalisé la soudure en J2 (first method).

HTB1HWsvURLoK1RjSZFuq6xn0XXaV.jpg

La carte est alimentée en VDD et non USB.

Je dois dire qu'un détail doit m’échapper mais impossible de mettre la main dessus. Je suis preneur de toute idée qui pourrait débloquer ma situation.

Si besoin, j'ai joint ma config Marlin.

Configuration.hUnavailable Configuration_adv.hUnavailable

Modifié (le) par Ne0tuX
Posté(e)

Problème résolu en soudant non pas via la méthode 1 ni la méthode 2, mais en soudant les 3 pins ensemble + jumper sur les pins PDN/UART sur le dessus des drivers. Si ça ne dérange pas je laisse mon message pour future référence.

  • J'aime 1
Posté(e) (modifié)

Tiens @Ne0tuX je suis exactement dans le même cas que toi ! Je me retrouve avec le défaut TMC connection error ... aurais tu une photo de la soudure que tu a faites s'il te plait ?

 

EDIT c'est bon j'ai suivi ton idée de connecté via la partie haute du driver les deux pins UART via un jumper + soudure first méthod et les X et Y sont passé en connexion OK ! 😁 je m'en vais faire de même pour le Z et le E et j'aurais bien avancé ! 🙂

Modifié (le) par Oze
Posté(e)

Tiens voilà un nouveau problème ! maintenant que les TMC fonctionne sous UART et qu'il n'y a plus de défaut à l'écran c'est le déplacement des axes qui est étrange...

Avant soudure comme le modèle 1 et ajout du jumper pour lié les deux pins du haut du driver quand je demandais un déplacement de 10mm la machine en faisait 20/25.. Mais maintenant quand je demande 10mm elle se déplace de 2mm 🙄 

Pourtant sous config.h j'ai bien 80 de default_axis_steps_per_unit et je ne sais pas si cela a un rapport mais sous config_adv.h dans trinamic_config mais drivers sont réglé comme dans la vidéo de Edward Braiman donc 16 microsteps et X/Y_current 700 

Je veux bien essayer d'augmenter la valeur de steps_per_unit x4 mais je ne suis pas sur que ce soit la solution... il doit y avoir un problème car 80 pour le X et le Y sont des valeurs "standard" sur de nombreuses machines

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