yecine06 Posté(e) Aout 19, 2020 Posté(e) Aout 19, 2020 Aussi j'ai l'impression que mes moteurs "sifflent" avant je n'avais pas cela. Lorsque j'allume l'imprimante rien, ensuite a partir du moment ou je fais un premiers mouvement le moteur se mets a faire un bruit très aigue et ne s'arrete pas, c'est normal ?
yecine06 Posté(e) Aout 19, 2020 Posté(e) Aout 19, 2020 J'ai trouvé la commande M119 qui me donne l'état des endstops. J'ai donc essayer de voir si le resultat change en fonction de l'état de la pin, en bougeant manuellement l'état de la pin (je la laisse montée ou descendu) le resultat de M119 est toujours le même, ce qui me semble assez etrange. Citation Send: M119 Recv: Reporting endstop status Recv: x_min: open Recv: y_min: open Recv: z_min: TRIGGERED Recv: filament: open
PLFmoto Posté(e) Aout 19, 2020 Posté(e) Aout 19, 2020 Alors, oui, après un M502, il faut toujours faire un M500... Ton BLtouch est branché où ? Il faut le brancher à la place du EndStop Z. donc, le contacteur EndStop doit ABSOLUMENT disparaître par ce qu si il vient toucher le capteur, il va bloquer dessus et foutre le bordel... Pour le branchement, il faut faire attention au sens du blanc/noir.
PLFmoto Posté(e) Aout 19, 2020 Posté(e) Aout 19, 2020 (modifié) il y a 41 minutes, yecine06 a dit : J'ai trouvé la commande M119 qui me donne l'état des endstops. J'ai donc essayer de voir si le resultat change en fonction de l'état de la pin, en bougeant manuellement l'état de la pin (je la laisse montée ou descendu) le resultat de M119 est toujours le même, ce qui me semble assez etrange. Il est branché à l'envers... Comment s'allume ton palpeur au démarrage ? Pour ton bruit des moteurs, vérifie que les lignes : #define STEALTHCHOP_XY #define STEALTHCHOP_Z #define STEALTHCHOP_E soient activées Modifié (le) Aout 19, 2020 par PLFmoto
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Pour les stealchop effectivement il n'était pas acitvé dans mon firmware Pour le branchement il me semble qu'il est bon, j'ai mis une photo en pj. J'ai également ajouter une vidéo pour la sequence d'allumage. Est ce qu'il y a quelque chose qui vous parait louche ? bltouch_init.mov
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Le 19/08/2020 at 17:14, PLFmoto a dit : Alors, oui, après un M502, il faut toujours faire un M500... Ton BLtouch est branché où ? Il faut le brancher à la place du EndStop Z. donc, le contacteur EndStop doit ABSOLUMENT disparaître par ce qu si il vient toucher le capteur, il va bloquer dessus et foutre le bordel... Pour le branchement, il faut faire attention au sens du blanc/noir. Oui je l'avait branché sur probe. Donc ok je vais changer ca et tester
PLFmoto Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Pour la prise 3 fiche, en bas, ça a l'air bon, mais en haut, c'est comment ? (vu qu'il y a une rallonge sur les 3Dtouch d'origine...)
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Bon j'ai essayer de mettre le bltouch sur le stop Z mais le resultat est le même (erreur lors du home Z). Après en haut la rallonge est branché dans le même ordre
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Ok je crois avoir trouvé J'ai repasser les fils sur le port probe Ensuite dans marlin j'ai mis #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 Ensuite ça a fonctionné Je vais lancer un premier print pour voir
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Sinon j'ai un problème je vois que mon bed est très lent a monter en temperature par rapport a avant. Il monte rapidement jusqu'a 55 mais après c'est très lent. Est ce que c'est a cause d'une config dans marlin, un soucis de branchement ou bien j'ai eu un probleme matériel ?
PLFmoto Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Est-ce que tu as activé le PID du bed et est-ce que tu l'as calibré ?
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 euu je sais pas ce que ca veut dire activé le pid du bed. Et comment on fait la calibration parce que non je ne l'ai pas faite.
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Alors j'ai un autre problème sur l'axe Y lorsque je dépasse les 230 (alors que le plateau fait 235) j'arrive sur la fin de course du plateau et fait un bruit. Pour l'axe X je n'ai pas ce problème. J'ai mis une vidéo pour illustrer le problème ca sera plus parlant peut etre. y_stop.mp4
PLFmoto Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 C'est le prob qu'il faut brancher sur le EndStop Z, pas le servo !!! Sans faire de home, comment veux-tu que ta machine sache ou elle est... Pour le PID du bed, c'est comme pour le PID de la tête, il y a plein de tuto qui explique comment faire... C'est la base avec le réglage de nivellement du bed
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Alors le home X et Y se fait bien meme le home Z fonctionne Voici une video :
Luka Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Salut, PLFmoto a raison – tu as mal branché ton BLTOUCH, rebranche le sur SERVOS et PROBE ! J’ai réglé un problème similaire avec mon LK4 Pro et BLTOUCH v3.1sur le Marlin 2.0.6 en modifiant : Dans le fichier : Configuration .h //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 // Pin 32 is the RAMPS default et dans le fichier : Conditionals_LCD.h (dans le dossier Marlin\src\inc) il faudra remplacer : #if Z_HOME_DIR < 0 && !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN par : #if Z_HOME_DIR < 0 //&& !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN Dis-moi si le problème persiste – je te mettrais à disposition mes fichiers des configs (pour ma Longer LK4 Pro SKR 1.4 TURBO, TFT50, double extrudeurs, RELAY 1.2). Pour la montée en température du plateau, tu as mis 5 à la place de 1 sur : #define TEMP_SENSOR_BED 1 ? Cordialement, Luka
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 oups voici le liens pour la video : https://www.dropbox.com/t/7htr4q8Anm72Fboa
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 (modifié) il y a une heure, Luka a dit : Salut, PLFmoto a raison – tu as mal branché ton BLTOUCH, rebranche le sur SERVOS et PROBE ! J’ai réglé un problème similaire avec mon LK4 Pro et BLTOUCH v3.1sur le Marlin 2.0.6 en modifiant : Dans le fichier : Configuration .h //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 // Pin 32 is the RAMPS default et dans le fichier : Conditionals_LCD.h (dans le dossier Marlin\src\inc) il faudra remplacer : #if Z_HOME_DIR < 0 && !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN par : #if Z_HOME_DIR < 0 //&& !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN Dis-moi si le problème persiste – je te mettrais à disposition mes fichiers des configs (pour ma Longer LK4 Pro SKR 1.4 TURBO, TFT50, double extrudeurs, RELAY 1.2). Pour la montée en température du plateau, tu as mis 5 à la place de 1 sur : #define TEMP_SENSOR_BED 1 ? Cordialement, Luka Merci pour tes conseils la partie sur configuration.h et conditionals_LCD.h je les avait déja faites donc mon soucis de home sur Z était bon. Pour le TEMP_SENSOR_BED il était encore a 1 je l'ai passé a 5. J'ai également ajusté mes PID en lançant des M303 (M303 E0 S200 C8 + M303 E-1 S60 C8), j'ai recupéré les nouvelles valeurs que j'ai mis dans mon configuration.h Maintenant il me reste toujours le soucis sur l'axe Y qui a un problème sur le max (cf cette video https://www.dropbox.com/t/7htr4q8Anm72Fboa). Je precise que je n'ai pas bougé mon endstop Y il est a la même position. Est ce que le moteur calcule mal la distance ? ou bien ca peut venir d'autre chose ? Modifié (le) Aout 22, 2020 par yecine06
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 A oui mais je viens de me rappeler que je suis passé sur un bed_size de 235 par 235 sur mon configuration.h Donc peut etre qu'il faut que je bouge mon endstop pour etre vraiment a 0
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Quoi que non je viens de regarder en me mettant à x0, y0, z1.5 je suis bien dans le coin
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 (modifié) Maintenant j'ai de temps en temps des erreur : Recv: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed Recv: Error:Printer halted. kill() called! Est ce que c'est parce que j'ai changé les PID pour le bed? Edit : Je viens de voir par rapport a mon ancien firmware marlin 1.1.9 qu'avant une valeur plus grande sur WATCH_BED_TEMP_PERIOD Je suis passé sur : #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 120 // Seconds Modifié (le) Aout 22, 2020 par yecine06
yecine06 Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 il y a 21 minutes, PLFmoto a dit : Faut pas mettre 5 pour le sensor du bed c'est quoi la differentce entre 5 et 1 ?
Luka Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Logiquement les 1 et 5 ont les mêmes caractéristiques, parfois si tu utilises la valeur de TEMP_SENSOR_0 5 ca provoque du ralentissement de montée de la température de buse et/ou de plateau. Il faut donc tester les deux valeurs (1 et 5) pour les : TEMP_SENSOR_0 et TEMP_SENSOR_BED. C’était le cas avec les ANET a8 et e10. Par contre, je ne vois pas de problème avec axe Y sur ta vidéo…
PLFmoto Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Avec le plateau d'origine, le 1 std fonctionne très bien... En tous cas, c'est la première fois que je vois ça... En général, avec un réglage pid, ça rentre dans l'ordre... Encore faut il que le pid soit réglé à température d'impression
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