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[TUTO] Installation SKR1.4 Turbo sur Alfawise U30_PRO


dono89

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Aussi j'ai l'impression que mes moteurs "sifflent" avant je n'avais pas cela.

 

Lorsque j'allume l'imprimante rien, ensuite a partir du moment ou je fais un premiers mouvement le moteur se mets a faire un bruit très aigue et ne s'arrete pas, c'est normal ?

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J'ai trouvé la commande M119 qui me donne l'état des endstops.

J'ai donc essayer de voir si le resultat change en fonction de l'état de la pin, en bougeant manuellement l'état de la pin (je la laisse montée ou descendu) le resultat de M119 est toujours le même, ce qui me semble assez etrange.

 

Citation

Send: M119
Recv: Reporting endstop status
Recv: x_min: open
Recv: y_min: open
Recv: z_min: TRIGGERED
Recv: filament: open
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Alors, oui, après un M502, il faut toujours faire un M500...

Ton BLtouch est branché où ? Il faut le brancher à la place du EndStop Z. donc, le contacteur EndStop doit ABSOLUMENT disparaître par ce qu si il vient toucher le capteur, il va bloquer dessus et foutre le bordel...

Pour le branchement, il faut faire attention au sens du blanc/noir.

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il y a 41 minutes, yecine06 a dit :

J'ai trouvé la commande M119 qui me donne l'état des endstops.

J'ai donc essayer de voir si le resultat change en fonction de l'état de la pin, en bougeant manuellement l'état de la pin (je la laisse montée ou descendu) le resultat de M119 est toujours le même, ce qui me semble assez etrange.

 

Il est branché à l'envers...

Comment s'allume ton palpeur au démarrage ?

 

Pour ton bruit des moteurs, vérifie que les lignes :

  #define STEALTHCHOP_XY
  #define STEALTHCHOP_Z
  #define STEALTHCHOP_E

soient activées

Modifié (le) par PLFmoto
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Pour les stealchop effectivement il n'était pas acitvé dans mon firmware 

Pour le branchement il me semble qu'il est bon, j'ai mis une photo en pj.

J'ai également ajouter une vidéo pour la sequence d'allumage.

Est ce qu'il y a quelque chose qui vous parait louche ?

IMG_3928.jpg

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Le 19/08/2020 at 17:14, PLFmoto a dit :

Alors, oui, après un M502, il faut toujours faire un M500...

Ton BLtouch est branché où ? Il faut le brancher à la place du EndStop Z. donc, le contacteur EndStop doit ABSOLUMENT disparaître par ce qu si il vient toucher le capteur, il va bloquer dessus et foutre le bordel...

Pour le branchement, il faut faire attention au sens du blanc/noir.

Oui je l'avait branché sur probe. Donc ok je vais changer ca et tester

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Pour la prise 3 fiche, en bas, ça a l'air bon, mais en haut, c'est comment ? (vu qu'il y a une rallonge sur les 3Dtouch d'origine...)

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Ok je crois avoir trouvé 

J'ai repasser les fils sur le port probe

Ensuite dans marlin j'ai mis

#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
#define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10

Ensuite ça a fonctionné

Je vais lancer un premier print pour voir 

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Sinon j'ai un problème je vois que mon bed est très lent a monter en temperature par rapport a avant.

Il monte rapidement jusqu'a 55 mais après c'est très lent.

Est ce que c'est a cause d'une config dans marlin, un soucis de branchement ou bien j'ai eu un probleme matériel ?

Screenshot 2020-08-22 at 13.24.21.png

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Est-ce que tu as activé le PID du bed et est-ce que tu l'as calibré ?

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Alors j'ai un autre problème sur l'axe Y lorsque je dépasse les 230 (alors que le plateau fait 235) j'arrive sur la fin de course du plateau et fait un bruit.

Pour l'axe X je n'ai pas ce problème.

J'ai mis une vidéo pour illustrer le problème ca sera plus parlant peut etre.

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C'est le prob qu'il faut brancher sur le EndStop Z, pas le servo !!!

Sans faire de home, comment veux-tu que ta machine sache ou elle est...

Pour le PID du bed, c'est comme pour le PID de la tête, il y a plein de tuto qui explique comment faire... C'est la base avec le réglage de nivellement du bed 🙄

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Salut,

PLFmoto a raison – tu as mal branché ton BLTOUCH, rebranche le sur SERVOS et PROBE !

J’ai réglé un problème similaire avec mon LK4 Pro et BLTOUCH v3.1sur le Marlin 2.0.6 en modifiant :

Dans le fichier :

Configuration .h

//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN

#define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 // Pin 32 is the RAMPS default

et dans le fichier :

Conditionals_LCD.h  (dans le dossier Marlin\src\inc)

il faudra remplacer :

#if Z_HOME_DIR < 0 && !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN

par :

#if Z_HOME_DIR < 0 //&& !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN

Dis-moi si le problème persiste – je te mettrais à disposition mes fichiers des configs (pour ma Longer LK4 Pro SKR 1.4 TURBO, TFT50, double extrudeurs, RELAY 1.2).

Pour la montée en température du plateau, tu as mis 5 à la place de 1 sur :

#define TEMP_SENSOR_BED 1

?

Cordialement,

Luka

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il y a une heure, Luka a dit :

Salut,

PLFmoto a raison – tu as mal branché ton BLTOUCH, rebranche le sur SERVOS et PROBE !

J’ai réglé un problème similaire avec mon LK4 Pro et BLTOUCH v3.1sur le Marlin 2.0.6 en modifiant :

Dans le fichier :

Configuration .h

//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN

#define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 // Pin 32 is the RAMPS default

et dans le fichier :

Conditionals_LCD.h  (dans le dossier Marlin\src\inc)

il faudra remplacer :

#if Z_HOME_DIR < 0 && !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN

par :

#if Z_HOME_DIR < 0 //&& !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN

Dis-moi si le problème persiste – je te mettrais à disposition mes fichiers des configs (pour ma Longer LK4 Pro SKR 1.4 TURBO, TFT50, double extrudeurs, RELAY 1.2).

Pour la montée en température du plateau, tu as mis 5 à la place de 1 sur :

#define TEMP_SENSOR_BED 1

?

Cordialement,

Luka

Merci pour tes conseils la partie sur configuration.h et conditionals_LCD.h je les avait déja faites donc mon soucis de home sur Z était bon.

Pour le TEMP_SENSOR_BED il était encore a 1 je l'ai passé a 5.

J'ai également ajusté mes PID en lançant des M303 (M303 E0 S200 C8 + M303 E-1 S60 C8), j'ai recupéré les nouvelles valeurs que j'ai mis dans mon configuration.h

Maintenant il me reste toujours le soucis sur l'axe Y qui a un problème sur le max (cf cette video https://www.dropbox.com/t/7htr4q8Anm72Fboa). Je precise que je n'ai pas bougé mon endstop Y il est a la même position.

Est ce que le moteur calcule mal la distance ? ou bien ca peut venir d'autre chose ?

Modifié (le) par yecine06
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Maintenant j'ai de temps en temps des erreur : 

Recv: Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
Recv: Error:Printer halted. kill() called!

Est ce que c'est parce que j'ai changé les PID pour le bed?

 

Edit : Je viens de voir par rapport a mon ancien firmware marlin 1.1.9 qu'avant une valeur plus grande sur WATCH_BED_TEMP_PERIOD

Je suis passé sur : 

#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 120 // Seconds
Modifié (le) par yecine06
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Faut pas mettre 5 pour le sensor du bed 👎

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Logiquement les 1 et 5 ont les mêmes caractéristiques, parfois si tu utilises la valeur de  
TEMP_SENSOR_0 5
ca provoque du ralentissement de montée de la température de buse et/ou de plateau. Il faut donc tester les deux valeurs (1 et 5) pour les :
TEMP_SENSOR_0 
et 
TEMP_SENSOR_BED.
C’était le cas avec les ANET a8 et e10.
Par contre, je ne vois pas de problème avec axe Y sur ta vidéo… 
 

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Avec le plateau d'origine, le 1 std fonctionne très bien...

En tous cas, c'est la première fois que je vois ça... 

En général, avec un réglage pid, ça rentre dans l'ordre... 

Encore faut il que le pid soit réglé à température d'impression 🙄

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