gringo54 Posté(e) Décembre 13, 2020 Posté(e) Décembre 13, 2020 il y a 25 minutes, Yellow T-pot a dit : En positionnant l'extrudeur au centre du profilé arrière, comme sur celle de @gringo54ou la mienne, le tube de 800 mm suffit parfaitement. Effectivement le mien fait environ 720mm. Merci pour l'astuce pour le plateau WD40 et alcool, j’essaierai pour ma prochaine pièce. A+
mickaelr30 Posté(e) Décembre 15, 2020 Posté(e) Décembre 15, 2020 effectivement c'est plus court, mais pour aller changer le fil ça doit pas être trop pratique
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 19, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 19, 2020 quelques news: changement du système de refroidissement de buse par un ventilateur 4020 d'origine Artillery SW X1 (réputée pour son silence) avec un conduit perso inspiré du silencieux de mon Schlüter Champion Mise en place d'un connecteur JST 2 voies , 2 vis M2x16 avec rondelle et 1 vis M2x20 et hop après tout ça y a du mieux niveau refroidissement. Niveau bruit, difficile de le dire, ça reste couvert par le bruit du ventilateur du dissipateur...(changement prévu). 2
Alex85210 Posté(e) Décembre 22, 2020 Posté(e) Décembre 22, 2020 Bonsoir ! Très jolie modifications ! J ai fait la modif de la courroie du Z grâce a votre tuto ! par contre les supports de poulies m intéresse ! Auriez vous le fichier Stl ?
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 23, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2020 Bonjour @Alex85210, peux-tu ajouter ton type d'imprimante dans ton profil, stp ? Pour les supports de poulies, c'est possible par contre, ils sont spécifiques à mon parcours modifié pour aligner les courroies. L'empilage des rondelles est aussi modifié donc la position en Z des poulies n'est plus celui d'origine.
palouf34 Posté(e) Décembre 23, 2020 Posté(e) Décembre 23, 2020 Le 19/12/2020 at 22:46, Yellow T-pot a dit : quelques news: changement du système de refroidissement de buse par un ventilateur 4020 d'origine Artillery SW X1 (réputée pour son silence) avec un conduit perso inspiré du silencieux de mon Schlüter Champion Mise en place d'un connecteur JST 2 voies , 2 vis M2x16 avec rondelle et 1 vis M2x20 et hop après tout ça y a du mieux niveau refroidissement. Niveau bruit, difficile de le dire, ça reste couvert par le bruit du ventilateur du dissipateur...(changement prévu). je serais curieux d'en connaitre les caracéristique et le bruit qu'il fait... je suppose qu'il n'est pas possible de se le procurer facilement....
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 23, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2020 il y a 57 minutes, palouf34 a dit : je suppose qu'il n'est pas possible de se le procurer facilement.... Hello @palouf34, au contraire, ce n'est pas difficile de le trouver: 2 exemples et il doit y en avoir d'autres. Atome3D Artillery3Dexpert 1
palouf34 Posté(e) Décembre 23, 2020 Posté(e) Décembre 23, 2020 il y a 16 minutes, Yellow T-pot a dit : Hello @palouf34, au contraire, ce n'est pas difficile de le trouver: 2 exemples et il doit y en avoir d'autres. Atome3D Artillery3Dexpert super merci pour l'info. pour le conduit du flux d'air tu as pris inspiration sur Schlüter, mais tu as trouvé son modéle sur thingiverse ? je l'ai cherché mais pas trouvé
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 23, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2020 (modifié) il y a une heure, palouf34 a dit : tu as pris inspiration sur Schlüter C'est une petite blague ...Schlüter Champion c'est le modèle d'hélico 10cc thermique avec lequel j'ai fait du radio modélisme et que j'ai encore en pièces détachées dans un coin de mon garage. Le pot d'échappement de base est un cylindre de ce type: donc très proche dans l'esprit du conduit que j'ai numérisé spécialement pour le 4020 afin d'être compact et simple à imprimer. Modifié (le) Décembre 23, 2020 par Yellow T-pot
palouf34 Posté(e) Décembre 23, 2020 Posté(e) Décembre 23, 2020 Et bien t'es un sacré blagueur. Tu as du sacrement rire devant mon ignorance crasse [emoji39]
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 23, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2020 Non, il n'y a vraiment pas à rougir parce qu'on ne sait pas ce qu'est un Schlüter Champion, crois moi . Je n'avais pas imaginé que tu pourrais faire une recherche sur Thingiverse pour trouver le lien . Pour le conduit, je suis en phase de test et je vais certainement faire encore quelques modifs pour augmenter le débit et le centrage du flux sur la buse. Je peux te filer le .stl sans problème. Par contre, pour brancher le ventilateur il te faudra couper le fil d'alim et mettre un connecteur 2 voies JST et surtout avoir des vis M2 plus longues (16 et 20 mm). 1
gringo54 Posté(e) Décembre 27, 2020 Posté(e) Décembre 27, 2020 Le 15/12/2020 at 21:50, mickaelr30 a dit : effectivement c'est plus court, mais pour aller changer le fil ça doit pas être trop pratique bonjour, Si pourquoi? Pas de soucis, j'ai juste mis le support de bobine sous le moteur Y. Ca se fait bien, et ça ne pose aucun Pb. A+ 1
gringo54 Posté(e) Décembre 27, 2020 Posté(e) Décembre 27, 2020 Le 12/12/2020 at 20:54, Yellow T-pot a dit : Salut @gringo54, alors, as tu essayé le clip d’arrêt pour courroie GT2 ? C'est quoi ton retour ? hello, Bon j'ai testé avant de démonter la machine , j'ai presque tout pour les modifs, reste plus qu'a recevoir la courroie pour les Z. Le principe est bien. J'ai eu un peu de mal à faire le retour dans le même trou à cause de quelques bavure et du mauvais réglage du Z. J'ai fait un cube test le X et Y sont bon à moins de 0.03 mm par contre le Z est plus court de 0.35mm. J'ai refais le slicing avec CURA en augmentant la taille de la pièce à 110% et ça marche pas mal. Je referai un test avec la taille normale mais en diminuant la T° de la buse et après avoir corrigé mes step sur Z. A+ 1
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 27, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 27, 2020 je reprécise le mode d'emploi pour ceux qui ont imprimé le clip: La boucle doit se faire du coté évasé et le peigne sur le coté limite le glissement de la bague et permet de gérer la sur-longueur.
gringo54 Posté(e) Décembre 31, 2020 Posté(e) Décembre 31, 2020 Amélioration 2021, Je vous quitte pour 1 mois au moins. Ma fille m'ayant trouvé une occupation, je vais transformer son sous sol en atelier, pour qu'elle puisse ouvrir sa boite de sellerie-bourellerie, début février. Je vous donnerai l'état d'avancement des modifications, dès que j'aurai repris la 3D. J'ai reçu toutes les pièces qu'il fallait, donc @Yellow T-pot je pense utiliser une partie de tes modifications, merci de les avoir partagées. Si je fais d'autres modifs je ferai de même, comme pour la platine extrudeur. D’ailleurs, si vous voulez les fichiers avant transformation en STL pour les retravailler, dites moi quel type d'extension il vous faut. Moi j'utilise FREECAD dont l'extension fichier du projet est en .fcstd. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous le makers. A bientôt.
Yellow T-pot Posté(e) Décembre 31, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2020 Merci @gringo54, bon réveillon, bonne année et bon aménagement chez ta fille, normalement ta X5SA devrait être une précieuse alliée pour ce type de boulot... 1
Yellow T-pot Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2021 Hello la compagnie Bonne année à tous. Santé, bonheur et impression 3D pour vous et vos proches ! De mon coté, 2021 commence avec un projet initialisé début décembre et qui avance doucement: Ma X5SA-400 fonctionne vraiment pas mal mais la gestion de la rétraction reste perfectible. Je regarde donc une solution simple pour diviser par 2 la longueur du tube PTFE. Solution évidente, positionner l'extrudeur au centre du plateau. J'en profite pour intégrer sur la plateforme un support bobine qui accepte les bobines de Ø300 de 2,5 kg comme les bobines de Ø200 en 750g et 1kg et même les bobines Ø160 de 500g. Impression des pièces en cours. Il me reste encore quelques éléments à dessiner: protecteur de capteur de filament et cloche étanche pour garder au sec la bobine installée. 1
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 4, 2021 Posté(e) Janvier 4, 2021 (modifié) Hello, meilleurs nœuds aussi Tu n'as pas songé à faire un extrudeur auto-orientable, pendu en l'air avec des élastiques de calbute ? Y paraît que c'est super, je croive que la Zatsit en était équipée (pardon @fran6pde remuer le couteau dans l'appelé) Modifié (le) Janvier 4, 2021 par Jean-Claude Garnier
Yellow T-pot Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2021 Hello JCG, oui, j'ai pensé à un tas de solutions dont un extrudeur pendulé voire très simplement passer en direct drive. J'ai toujours l'idée de passer tôt ou tard en double extrusion mono buse sur cette machine. Donc au revoir le direct drive ou presque toutes solutions avec suivi passif ou actif de la tête d'impression par deux extrudeurs mobiles. Quand je vois la qualité d'impression de mon Ender-3 de base avec son bowden de 410 mm, je me dis que si j'approche cette longueur, je dois déjà voir un gain appréciable sur ma X5SA-400 Donc pour le moment, je fais dans le simple et après on voit si on peut faire mieux sans tomber dans l'usine à gaz.
palouf34 Posté(e) Janvier 5, 2021 Posté(e) Janvier 5, 2021 Il y a 13 heures, Yellow T-pot a dit : Hello la compagnie Bonne année à tous. Santé, bonheur et impression 3D pour vous et vos proches ! De mon coté, 2021 commence avec un projet initialisé début décembre et qui avance doucement: Ma X5SA-400 fonctionne vraiment pas mal mais la gestion de la rétraction reste perfectible. Je regarde donc une solution simple pour diviser par 2 la longueur du tube PTFE. Solution évidente, positionner l'extrudeur au centre du plateau. J'en profite pour intégrer sur la plateforme un support bobine qui accepte les bobines de Ø300 de 2,5 kg comme les bobines de Ø200 en 750g et 1kg et même les bobines Ø160 de 500g. Impression des pièces en cours. Il me reste encore quelques éléments à dessiner: protecteur de capteur de filament et cloche étanche pour garder au sec la bobine installée. super le taf, je me demande quand même si la stabilité ne vas pas diminué et les vibrations augmenté ce qui serait a mon sens contre productif, même si le bowden et raccourcis..
Yellow T-pot Posté(e) Janvier 5, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2021 Il y a 2 heures, palouf34 a dit : super le taf, je me demande quand même si la stabilité ne vas pas diminué et les vibrations augmenté ce qui serait a mon sens contre productif, même si le bowden et raccourcis.. Merci Palouf. C'est possible, on va voir. Comme le bâti vient juste se positionner par le dessus sur les profilés 2020, c'est parfaitement réversible, juste à remettre l'extrudeur à sa place et remettre un ptfe de 800 si ça ne marche pas. Donc pas trop de risques. Pour l'alimentation avec des bobines de 1kg, je n'ai pas de doute sur la stabilité, on fait bien pire sur la majorité des cartésiennes avec un support monté en porte à faux sur le dessus du portique Il y a 13 heures, Jean-Claude Garnier a dit : je croive que la Zatsit en était équipée je suis allé voir le sujet Zatsit et la vidéo sur l'extrudeur pendulé. J'avais pensé à utiliser un support articulé comme le principe des compas de marines (ce qui a inspiré l'ingénieur Cardano pour créer son invention) et grosso modo, c'est ce qui est aussi proposé sur la Zatsit, la fixation sur "élastiques de calbute" en plus. Pas sur que ça puisse raccourcir énormément le PTFE et l'approvisionnement du filament devient aussi plus complexe surtout avec le capteur de filament à positionner au bout de tout ça.
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 5, 2021 Posté(e) Janvier 5, 2021 il y a 7 minutes, Yellow T-pot a dit : ..... la fixation sur "élastiques de calbute" en plus. Ça t'a plu ça, hein Les bouts d'ficelle, les tringles à rideaux et maintenant l'élastique de calbute sont indispensables à la vie quotidienne du constructeur de machines home-made. 1
Yellow T-pot Posté(e) Janvier 5, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2021 il y a 15 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Ça t'a plu ça, hein on est Gaulois ou on ne l'est pô ! Vu la matière et la couleur, c'est quand même pas de l'élastique de calbute Franprix, plus celui de Captain America...
mickaelr30 Posté(e) Janvier 6, 2021 Posté(e) Janvier 6, 2021 bonjour, je viens d'imprimer le support de gringo54 pour raccourcir le tube bowden mais du coup l'emplacement de support de bobine ne convient plus, vous avez une idée de support pour mettre la bobine derrière la machine ?
Yellow T-pot Posté(e) Janvier 8, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 8, 2021 Le 27/12/2020 at 19:49, gringo54 a dit : Pas de soucis, j'ai juste mis le support de bobine sous le moteur Y. Hello @mickaelr30, gringo54 avait précisé ou il déplaçait le support. Ça ne fonctionne pas chez toi ?
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