wipeout85800 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 Et perso je pense qu'au dela de 100mm/s c'est compliqué pour la mecanique
wipeout85800 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 bon en ce qui me concerne le MIN_STEPS_PER_SEGMENT 6 c'est pas bon du tout ....
Epsylon3 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 (modifié) relis la page d'avant, c'est pas ca que Hobi a demandé de tester on est deja à 6 pour ca, donc t'as rien changé Modifié (le) Mai 1, 2019 par Epsylon3
Hobi Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 Je confirme : MINIMUM_STEPPER_PULSE à 6 (au lieu de 2) Je viens de rebalancer 2 messages sur Marlin, pour proposer une nouvelle mesure, pour isoler le glitch qui mesure joyeusement entre 20 et 30ns.... une belle saloperie...
wipeout85800 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 il y a 1 minute, Hobi a dit : Je confirme : MINIMUM_STEPPER_PULSE à 6 (au lieu de 2) Je viens de rebalancer 2 messages sur Marlin, pour proposer une nouvelle mesure, pour isoler le glitch qui mesure joyeusement entre 20 et 30ns.... une belle saloperie... Moi j'ai du me planter dans la compil ..... dans mon menu marlin mon accélération est a 4000 ...... je recheck tout ca ....
wipeout85800 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 à l’instant, wipeout85800 a dit : Moi j'ai du me planter dans la compil ..... dans mon menu marlin mon accélération est a 4000 ...... je recheck tout ca .... Quand vous faites run build task vous prenez la ligne AU2O ou autobuild marlin ?
Epsylon3 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 perso je suis sous linux... je supporte pas les éditeurs MS, meme vscode mais en tout cas faut faire un clean pour ces modifs de .h
boleofr Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 (modifié) Bon ben MINIMUM_STEPPER_PULSE à 6 ne change rien (avec vref à 0.87v, ducfan, 100mm/s en 0.1) : 3 couches = 3 décalages Modifié (le) Mai 1, 2019 par boleofr
wipeout85800 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 il y a 5 minutes, Epsylon3 a dit : perso je suis sous linux... je supporte pas les éditeurs MS, meme vscode mais en tout cas faut faire un clean pour ces modifs de .h je fais les modif sous notepad + et après je passe sous vscode .... beurk d'ailleurs ...
boleofr Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 il y a 8 minutes, wipeout85800 a dit : Quand vous faites run build task vous prenez la ligne AU2O ou autobuild marlin ? oui la ligne qui correspond au nom du répertoire et rien d'autre après Au cas ou, ma compil en pj project.bin 1
Hobi Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 @boleofr en fait ce qui se passe c est qu on perd ou bien on a un step en trop, et le fait de monter vref permet au stepper de retrouver le bon pas immédiatement , au prix d un courant beaucoup plus fort dans le enroulements . Et si en plus le stepper doit combattre une inertie plus élevée ( u20 vs u30) ou bien des frottements mécaniques plus forts ( mauvais galets) Bhein ça aggrave le problème . Mon verra bien si j ai raison.... il y a deux fils sur marlin concernant le sujet .
boleofr Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 (modifié) il y a 13 minutes, Hobi a dit : Ok mais ca fait pas de mal! oui c'est juste ultra compliqué ce truc... Modifié (le) Mai 1, 2019 par boleofr
Epsylon3 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 (modifié) si tu as 4000 en settings, c'est que c'est pas bon, ne poste pas de bin problematiques stp Modifié (le) Mai 1, 2019 par Epsylon3
Hobi Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 Compile ou compliqué ??? Bhein en tout cas tu recommence à coder 1
Epsylon3 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 (modifié) perso j'essaie de trouver un mec debout dans la team Marlin qui peut fixer leur git lol tout cassé depuis 5h https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/commits/bugfix-2.0.x Modifié (le) Mai 1, 2019 par Epsylon3
Hobi Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 @Epsylon3Caramba! Si le git est casse.... ! j espère qu’ils vont trouver le bug du pulse. Ca doit être une micro connerie dans le code... mais faut bien connaître . Est il possible au travers d outils de debug plus avancés que le stlink d isoler deux accès consécutifs à une pin de gpio???
wipeout85800 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 il y a 12 minutes, Epsylon3 a dit : si tu as 4000 en settings, c'est que c'est pas bon, ne poste pas de bin problematiques stp Pas d'inquietude ....
wipeout85800 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 Juste pour info/rappel dans le profil cura fournis sur la carte sd alfawise (compatible octoprint...) l'accélération est a 70 mm/s .....
CacaoTor Posté(e) Mai 1, 2019 Auteur Posté(e) Mai 1, 2019 Il y a 5 heures, wipeout85800 a dit : @CacaoTor ceux qui bricole leur meca avec poulie, ils ont augmenter leur vref ? non mais leurs vref d'origine étaient déjà un peu plus élevés.
sensei73 Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 je viens de tester en 100mm/s en 0.1mm avec bref d'origine, et "MINIMUM_STEPPER_PULSE à 6" => décalage Y.
CacaoTor Posté(e) Mai 1, 2019 Auteur Posté(e) Mai 1, 2019 il y a 28 minutes, sensei73 a dit : avec bref d'origine Du coup quelles sont les nouvelles ? 1
boleofr Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 (modifié) Juste pour le fun, j'ai fait un print de 2h avec une vRef à 1.10v sur Y... J'ai piqué le thermomètre à viande de la cuisine (sans le dire à madame) et j'ai mesuré 52°C ça commence à faire un peu chaud, et la colle pour le dissipateur est très souple à cette température... autrement dit c'est bien la limite du raisonnable si on veut pas tout cramer Modifié (le) Mai 1, 2019 par boleofr
boleofr Posté(e) Mai 1, 2019 Posté(e) Mai 1, 2019 il y a 1 minute, oudini a dit : Ils vont vieillir prématurément tes drivers! D'un autre coté, je ne vais pas mettre l'imprimante sous cloche... Quand ça sera usé ou cramé, je changerai de matos avec une nouvelle CM par exemple 1
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